采用工序集中对轴承座工艺路线进行优化,并针对工艺装备系统提出了改造方案,即在原有FANUC数控系统基础之上,增加PLC、工业机器人系统,通过三者之间的两两通信,实现各控制单元的分工协作,以满足轴承座工件的输送、上下料及加工过程的全自动需求。经实际运行,该改造方案极大地降低了工人的劳动强度,具有较强的工程实际应用价值。
类型: 期刊论文
作者: 刘凌云,罗敏,吴岳敏,马彬,徐金瑜
关键词: 工业机器人,自动上下料,工序集中,数控改造
来源: 机床与液压 2019年02期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅱ辑
专业: 汽车工业
单位: 湖北汽车工业学院电气工程系
分类号: U468.2
页码: 181-185
总页数: 5
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