根据ES8B2上盖的结构特点,设计浇注系统和排溢系统,使用Flow-3D软件对铸件的工艺方案进行模拟。初始方案的模拟结果显示,浇注系统及其附近的区域温度较高,型腔的两端和溢流槽温度较低,并且型腔的两端产生了较多的卷气。对初始方案进行优化,改变横浇道的形状,调整溢流槽的位置和大小。对优化后方案模拟结果显示,温度分布为中间高、两端低,型腔两端出现更多卷气;对方案再次优化,增大内浇口的面积、溢流口的面积、溢流槽的体积和连接肋的截面积。模拟结果显示,型腔中的卷气明显下降,铸件气孔减少,缺陷降低。实际生产铸件表面光滑,缺陷较少,符合生产要求。
类型: 期刊论文
作者: 汤文卓,米国发,王凯,毛长城,王有超
关键词: 压铸,数值模拟,铸造缺陷,工艺优化
来源: 特种铸造及有色合金 2019年03期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅰ辑
专业: 金属学及金属工艺
单位: 河南理工大学材料科学与工程学院,河南平原光电科技有限公司
分类号: TG249.2
DOI: 10.15980/j.tzzz.2019.03.009
页码: 271-275
总页数: 5
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本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/0f18abbd18e547d8cada41d5.html