利用QC活动控制蒸压加气砼砌块装饰抹灰裂缝心得

利用QC活动控制蒸压加气砼砌块装饰抹灰裂缝心得

深圳市建筑装饰(集团)有限公司广东.深圳518000

摘要:文章通过QC活动,控制蒸压加气砼砌块装饰抹灰裂缝,从而寻求更好的工程质量管理工作。

关键词:QC活动;蒸压加气砼砌块;质量管理。

1、工程概况

本工程为华为大型城市公寓项目,规划建筑面积17.8万平方米,由1栋83米酒店式单身公寓和8栋56-76米高员工公寓组成。地上建筑面积15万平方米,地下建筑面积2.8万平方米,项目总投资约10.8亿元。

2、蒸压加气砼砌块装饰抹灰裂缝现状调查

为掌握蒸压加气砼砌块在施工中所表现的质量问题特征,小组成员对城市类似工程进行了调查研究,共检查400点,其中不合格点56点,占总检查数的14%,合格率达到86%,调查结果分析如下:

蒸压加气砼砌块装饰抹灰裂缝质量问题调查表

6、要因确认

通过分析原因得出以下六个末端因素,小组成员针对每个因素进行了分析,并制定了要因确认计划表

要因确认一

末端因素:砌块吸水率大

确认方法:测定吸水率

标准:吸水率≤65%

实测:经现场抽样检测吸水率≤65%,符合规范要求。

结论:非要因

要因确认二

末端因素:砌块吸水率大

确认方法:确定砂浆稠度

标准:稠度控制在80~100㎜

实测:抹灰砂浆及其原材料应符合要求,经供应商提供的检测报告与现场抽样复检,砂浆稠度在控制范围内,和易性符合规范要求。

结论:非要因

要因确认三

末端因素:配合比不准

确认方法:确定砂浆配合比

实测:通过施工现场检查,加气砌块墙采用1:1:6混合砂浆抹灰,护角线、踢脚板、勒脚和局部墙裙采用大面积水泥砂浆抹灰。

配合比符合本工程标准要求

结论:非要因

要因确认四

末端因素:墙面不平整

确认方法:靠尺、目测检查墙面裂缝

标准:抹灰层不应过厚

实测:经施工员现场使用靠尺与楔形塞尺检查,墙面不平整,凹凸过大,造成抹灰层过厚,并且施工时抹灰底层与面层同时进行,极大的影响了砂浆与墙面的粘接、砂浆层之间的粘接,并由此引起表里收水快慢不同,造成收水裂缝,产生起鼓、开裂。允许偏差8㎜,检查50个点只有12个点在允许偏差范围内

结论:要因

要因确认五

末端因素:与梁板未嵌实

确认方法:连接处用砂浆嵌缝

标准:连接处未产生裂缝

实测:经现场检查,与柱、梁、板连接处未嵌密实、未采取加强措施。

由于填充墙与钢筋混凝土柱、梁、板、墙的干收缩和温度收缩不一致,在连接处产生了裂缝。

结论:要因

要因确认六

末端因素:墙与门窗框连接不牢

确认方法:门窗框周围是否有裂缝

标准:墙与门窗框连接不产生裂缝实测:经现场检查,门窗框与填充墙连接不牢,且施工质量不好,开关了几次门窗扇碰撞振动,使门窗框周围抹灰出现裂缝,起壳脱落。

结论:要因

要因确认七

末端因素:抹灰层太薄

确认方法:抹灰层是否控制厚度

标准:抹灰层控制在20㎜以内

实测:抹灰层过厚,并且施工时抹灰底层与面层同时进行,极大的影响了砂浆与墙面的粘接、砂浆层之间的粘接,并由此引起表里收水快慢不同,造成收水裂缝,产生起鼓、开裂。

结论:要因

要因确认八

末端因素:墙体洞口未加强

确认方法:墙体洞口砌体是否有裂缝

标准:洞口下部无裂缝

实测:经现场施工管理人员检查,墙体洞口下已采取加强措施,特别在洞口下部放置2~6钢筋,伸进洞口两边长度,每变有500㎜。

结论:非要因主要因素

墙面不平整

与梁板未嵌实

墙与门窗框连接不牢抹灰层太薄

7、制定对策

针对以上的四项要因,经小组成员综合研究讨论,运用5W1H法,制定以下对策:

8、对策实施

实施一:针对墙面不平整

实施时间:2014.7.2~2014.7.9

实施措施:开会确定施工人员在现场针对墙面不平整实施的三项工作,具体如下:1、抹灰前,对砌块墙面的污斑、油渍、尘土等污物用钢丝刷、竹扫帚清理干净。要求现场施工人员针对加气块在抹灰前提前1~2d浇水使其湿润,抹灰时再浇水湿润一遍。轻质小砌块粉刷时适当洒水湿润。

2、抹灰前对雨水侵蚀较多的部位、砌筑砂浆密实度较差的部位,还有出现裂缝的部位,用水泥砂浆勾缝,接着检查墙面平整度,把凸出墙面的部位铲平,修补脚手眼和孔洞,镶嵌密室;对凹进墙面较大处、砌块缺损部位、深度过大的缝隙,提前用水泥砂浆分层修补平整。

3、加气块抹灰前对基层表面处理,刷一道建筑胶溶液,即界面剂,处理后进行底层刮糙。

实施结果:效果很好,达到分项目标

实施二:针对与梁板未嵌实

实施时间:2014.7.1~2014.7.10

实施措施:经小组讨论,解决方案如下:砌块经就位、校正、灌注垂直缝后,随即进行水平灰缝和垂直灰缝的勒缝(原浆勒缝),勒缝深度加气砌块3~5㎜,轻质小砌块2㎜以内,可起到嵌固抹灰层的作用。抹灰前嵌补凹进墙面过大的灰缝。

在墙与梁、柱、板和承重墙连接处采用砂浆嵌缝,并骑缝加钉200~300㎜宽钢丝网片。

现场检查勒缝深度如下表:

实施结果:满足设计要求,达到分项目标;

实施三:针对墙与门窗框连接不牢;

实施时间:2014.7.3~2010.7.11

实施措施:砌块砌筑时,轻质小砌块在门窗洞口内侧适当位置,即安装铰链、脚头和门锁处,砌筑190㎜×190㎜×190㎜砼砖,固定门窗框,对现场施工人员交底,不允许用薄木板代替木砖,也不能用铁钉直接打入灰缝。

实施结果:满足要求,达到分项目标;

实施四:针对抹灰层太薄;实施时间:2014.7.3~2014.7.12;

实施措施:严格要求施工人员现场施工时控制抹灰层厚度。底层刮糙不应太厚,要求控制在10㎜内。中层厚度控制在5㎜内,尽量做到厚度均匀、表面平整。面层视面层材料而定,厚度控制在2~5㎜内;实施结果:满足要求,达到分项目标

9、效果检查

小组成员对墙面面层质量合格率进了跟踪调查,检查本次活动成果,分5次检查,共检查400个点,其中达到标准点数的为384个点,平均合格率达到96%,调查结果统计如下表:

10、巩固措施

认真整理本次QC小组活动的有关技术资料和成果并归档;将本次QC小组活动的操作规程纳入公司技术文件中,以便下次施工时采用;将施工作业总结的数据、操作方法编成指导手册,用以指导现场施工;

11.结束语

通过本轮活动,使我们小组全体成员得到了一次锻炼,进一步累计了施工经验,在施工中,我们将继续不断地认真学习全面质量管理的标准,提高管理素质和施工技术能力,从而提高工程的质量。今后,我们将进一步加强QC小组自身建设,做到有组织、有制度、有效果,把QC小组活动更好的开展下去,使之成为提高管理水平提高工作质量的有效途径。

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