汽机二次冲转在机组冷态启动的应用

汽机二次冲转在机组冷态启动的应用

(广东珠海金湾发电有限公司广东珠海519000)

摘要:近年来国家对发电企业的环保要求日趋严格,公司运行部为尽量减少机组启动损耗提高经济效益,减少环保超标时间,加快机组启动速度,创造性地提出了汽机二次冲转技术,成功地节省了启动时间,并取得了一定的经济效益和环保效果。

关键词:二次冲转;冷态启动;快速启动;节能减排;冲管;环保

0、概况

我公司#3、4锅炉为超临界参数变压螺旋管圈直流锅炉,型号为SG-1913/25.4-M960,BMCR蒸发量1913t/h,额定蒸汽压力25.4MPa,额定蒸汽温度571℃,再热蒸汽温度571℃。汽机为上海汽轮机厂生产的型号为N600-24.2/566/566超临界、一次中间再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式汽轮机,于2007年2月投入商业运行。近两年来国内发电产能过剩,公司机组调停次数剧增,机组启动能耗和工质损耗大幅增多,并且机组启动期间NOX会超出环保考核标准。为尽量减少机组启动损耗提高经济效益,减少环保超标时间,加快机组启动速度,公司运行部总结经验,优化机组启停过程中的多个操作环节,创造性地提出了汽机二次冲转技术,为同类型机组快速启动、节能减排提供参考。

1、现状

目前机组启动主要存在以下两方面问题:

1、1机组冷态启动速度慢

根据厂家设备说明书,高压内缸下半第一级或中压下缸第一级持环温度小于204℃为冷态。《汽轮机运行规程》规定,汽机冲转要求蒸汽参数为:

汽机冲转升速率要求为:

此外,冷态启动时,在汽机转速达到2350rpm时要求暖机一小时。

可见,汽机冷态冲转要求的主、再热蒸汽参数都比较低,但达到额定转速3000rpm时间长,机组冷态启动速度慢。

1、2锅炉冲管后降温时间长

由于超临界锅炉不可避免地在炉管内壁生成氧化皮,启停过程容易发生氧化皮脱落,堵塞管道造成超温爆管。根据经验,每次机组启动时通过快速开关高低旁阀,改变蒸汽压力和流量,达到冲管的目的,对防止堵管超温效果很好。锅炉冲管要求主蒸汽参数为:在高旁阀20%开度下,主汽温大于480℃/主汽压6~8MPa。一般需要冲管15~25次,主蒸汽温度将上升至500℃以上(冲管25次后主汽温达到520℃左右)。冲管完成后要根据汽机状态匹配冲转参数,约需要2个小时降温,主蒸汽温度才能达到汽机冷态冲转条件,大大延长了机组启动时间。

2、实施方案

锅炉启动升温升压期间,锅炉旁路系统和汽机旁路系统损耗掉大量的热量,减少或者利用起这部分热量损耗可以实现很大的节能效果。锅炉旁路系统方面这里暂且不提,如果能把汽机旁路系统损耗掉的热量利用起来,将取得明显的经济效益。而冷态的汽轮机转子刚好就可以利用这部分热量来进行暖机,这就引入了汽机二次冲转的策略,而且本策略实施后还可以节省机组启动时间,节能降耗效果显著。

经过咨询上海汽轮机厂家并得到许可,本厂创新采用汽机二次冲转的操作方法,在主、再热汽温达到冲转条件后,降低冲转汽压至3.5MPa(厂家《汽轮机设备说明书》原先要求冲转主蒸汽压力为6MPa)。因为锅炉采用A磨等离子点火方式启动,主、再热汽温升温速率比升压速率快,在主、再热蒸汽温度达到冷态冲转条件后,适当调节高旁阀开度,调整主汽压力到3.5MPa、再热汽压至0.4MPa左右,进行汽轮机第一次冲转。挂闸冲转、600r/min摩擦检查、600r/min阀切换、至2350r/min中速暖机1小时结束,主蒸汽压力也达到6.5MPa左右,将汽轮机打闸,在汽轮机惰走期间,利用旁路系统对锅炉管道吹管15次。因汽机此时已经暖机完成,转子已达到温态以上,重新冲转时可承受较高的主蒸汽参数,锅炉不再需要进行降温降压来匹配汽轮机冲转参数。故锅炉吹管完成后,即可将汽轮机重新挂闸冲转,且不再需要再进行中速暖机,直接冲至3000r/min后将机组并网运行。本操作方案可以为机组启动环节节省3小时以上。

3、操作方法

机组冷态启动,锅炉点火、烘干、升温升压,主蒸汽参数达到260℃/2.0MPa以上,将汽轮机挂闸,手动打开汽轮机主汽门5%以上(根据经验),利用高压调门漏汽提前对高压主汽门-调门和高压缸通入蒸汽进行预暖,漏汽量以汽机转速逐步升高至300r/min左右稳定为宜。预暖2小时左右即可将高压主汽门-调门内/外壳体温差≤83.3℃,以及高压转子的温度升高到150℃以上,使高压转子提前渡过脆性转变温度。在此过程中锅炉继续升温、升压,预暖结束时主蒸汽参数也基本上达到了汽机冲转参数(提前暖可以为冲转后的暖阀暖缸节省2小时左右)。达到冲转条件后关闭主汽门,对汽机进行第一次冲转,升速至2350RPM保持,进行2小时中速暖机,中速暖机过程中观察汽机各轴承振动回落至正常,缸胀差胀正常,汽缸各金属温度正常上升,汽机转为温态或者热态。打闸汽机,锅炉利用高低旁阀进行冲管,总管结束后检查主、再热蒸汽参数满足冲转条件,汽机重新挂闸进行第二次冲转,发电机并网。下图为3月1日本厂#3机组冷态启动汽机第一次冲转趋势图。

第一次冲转趋势图(机组调停23天,汽机调节级温度122℃冷态):

4、成果

按照上海汽轮机厂设备说明书及本公司传统的《机组冷态启动》操作卡的操作方式,机组启动从锅炉点火到机组带240MWBMCR(脱硝系统达到投入条件)约需要22小时。而最新的环保政策要求火电机组从锅炉点火起12小时内投入脱硝系统,机组启动过程各操作步骤和速度需要进行优化以缩短启动时间。汽机二次冲转策略就是一项节省启动时间的重要方案。

汽机二次冲转策略的引入,机组第二次冲转节省了中速暖机的2个小时,相比以前没有二次冲转的启机进程,锅炉冲管后的降温阶段也省掉了,又可以节省超过2个小时,合计可以减少4个小时的环保超标,也节省了4个小时的启机费用,按照启机费用4.11万元/小时计,共节约16.44万元(4.11万元/小时的启机费用是本厂以往核算启机费用的小时平均值)。

第一作者:林少锋(Linshaofeng)广东珠海金湾发电有限公司运行部工程师

第二作者:李德艺(Lideyi)广东珠海金湾发电有限公司运行部工程师

第三作者:车文林(Chewenlin)广东珠海金湾发电有限公司运行部工程师

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