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【摘要】在建筑工程中地下车库耐磨地面质量普遍不高,甚至出现大面积返工,极易出现验收合格率低甚至返工现象,而耐磨地面施工作为地下室地面装修阶段的关键工序,十分重要;通过对相关项目的调查分析,地下车库耐磨地面的主要问题在空鼓、裂缝和麻面起砂;分析其成因,制定相应的措施避免问题的产生,进而提高地下车库耐磨地面验收合格率。
【关键词】空鼓、裂缝、麻面起砂、要因确定、实施对策
根据对多个以往施工过的地下车库耐磨地面从地面色泽、地面麻面起砂、空鼓、裂缝、表面平整度、缝格顺直六个方面进行的调查,经统计和分析,根据缺陷率统计表绘制出如下排列图。
从排列图可以看出,影响耐磨地面质量的主要问题是:空鼓和开裂,针对耐磨地面空鼓和开裂两大症结,分析原因,对存在的问题进行讨论,将影响这两大问题的主要原因进行了归纳整理,从“5M1E”6个方面进行分析统计,绘制出关联图。
从因果图分析出13条末端因素,根据末端因素确定要因,要因确认计划表如下:
(1)末端因素:技术交底掌握率低
验证情况:经检查,每道工序施工前都进行了层层技术交底,工人全部掌握了施工工艺和操作要点。
结论:技术交底掌握率低是非要因。
(2)末端因素:管理制度不健全
验证情况:经过现场检查,项目部奖罚制度、班组检查验收管理制度、资料整理归档制度等各项管理制度齐全,落实率100%。
结论:管理制度不健全是非要因。
(3)末端因素:机械保养差
验证情况:通过现场检查发现,机械的保养记录完整,机械可以正常运转。
结论:机械保养差是非要因。
(4)末端因素:混凝土强度等级低
验证情况:通过现场检查发现,图纸要求混凝土强度等级为C25,规范要求耐磨地面的混凝土基层强度等级不小于C25,现场实际浇筑混凝土强度等级为C25,满足要求。
结论:混凝土强度等级低是非要因。
(5)末端因素:混凝土厚度较薄
验证情况:通过现场检查发现,图纸预留做法厚度为50mm,规范要求耐磨地面的混凝土基层厚度不小于50mm,现场实际浇筑混凝土厚度为50mm,满足要求。
结论:混凝土厚度较薄是非要因。
(6)末端因素:耐磨面层材料质量不合格
验证情况:通过现场检查发现,耐磨面层的验收记录完整,材料无质量问题。
结论:耐磨面层材料质量不合格是非要因。
(7)末端因素:分隔缝设置不合理
验证情况:通过现场检查发现,施工队伍在进行切缝施工时,未严格按照技术部深化的分隔缝图纸进行切缝,在拆模时随意翘、捶,造成模板处混凝土破损,且修补随意,造成在使用过程中模板位置出现空鼓裂缝。
结论:分隔缝设置不合理是要因。
(8)末端因素:楼板凿毛质量差,基层未彻底清理。
验证情况:通过现场检查发现,施工队伍在进行凿毛施工时,凿毛随意,凿毛质量差,且基层清理不彻底。
结论:楼板凿毛质量差,基层未彻底清理是要因。
(9)末端因素:新旧混凝土交界未涂刷界面剂
验证情况:通过现场检查发现,施工队伍在浇筑混凝土基层前,涂刷了界面剂,且满足规范要求。
结论:新旧混凝土交界未涂刷界面剂是非要因。
(10)末端因素:未及时浇水养护
验证情况:通过现场检查发现,施工队伍在浇筑混凝土后,均能及时进行覆膜浇水养护。
结论:未及时浇水养护是非要因。
(11)末端因素:上荷载过早
验证情况:通过现场检查发现,在混凝土浇筑完成后,虽然设置围栏防止过早上人或堆放材料,但本工程此阶段各专业交叉施工,经常会有工人进入新浇筑混凝土区域。
结论:上荷载过早是要因。
(12)末端因素:测量工具未检定合格
验证情况:通过现场检查发现,耐磨地面测量工具均在误差允许范围之内。
结论:测量工具未检定合格是非要因。
(13)末端因素:未设置钢筋
验证情况:通过现场检查发现,混凝土层均设置了钢筋网片,且间距等均满足设计要求。
结论:未设置钢筋是非要因。
对以上三条要因分别进行研究,并明确了目标,制定对策、措施。制定对策表如下:
在某项目组织实施相应的措施,并检查其效果。
1、对分隔缝设置深化设计并有效交底
1.1实施过程:
按柱网间距和柱中设置分隔缝,调整柱边伸缩缝方向,呈菱形布置于柱边,便于切缝,且菱形边角与柱间伸缩缝对接,并在每跨中切缝,且对施工队伍进行详尽交底。
1.2实施检查:
2、改善支模工艺
2.1实施过程:
将原本支模用角钢旋转方向,并用两根角钢平行固定,浇筑混凝土后不再将角钢取出,使模板角钢自然成为不同区域混凝土分隔缝。
2.2实施效果:
3、使用新型凿毛机械
3.1实施过程:
采用新型凿毛机器,提高基层凿毛质量。
3.2实施效果:采用新型凿毛机器,基层凿毛质量明显提高。
4、加强基层清理检查
4.1实施过程
增强基层清理的检查,浇筑前对每个基层均进行验收。
4.2实施效果:
通过实施对策四,基层清理质量明显提高。
通过要因分析并制定相应对策,有效的控制了地下车库耐磨地面施工后验收合格率,根据实施对策后统计缺陷率,排列图如下:
通过排列图可以看出,空鼓和开裂两个问题的累计缺陷率大大降低,活动前后效果对比图如下:
事实证明,通过合理的深化设计及有效的交底,改善地下车库支模方式,采用新型凿毛机械和加强基层清理的检查验收等有效的,有针对性的实施措施后,经实践检验,地下车库耐磨地面验收合格率得到明显提升,有效的减少了地下车库耐磨地面的空鼓和开裂等质量问题,同时也有效地减少了其他质量问题。
通过采取相应的质量改进措施,不仅工程施工管理水平和质量水平有了很大提高,减少了返工费用。通过技术工艺改进,提升了地下车库整体效果,获得了业主、监理等各方好评。通过此次活动,在耐磨地面施工方面积累了宝贵的施工经验和处理问题的新方法。
[参考文献]:
[1]《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
[2]《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
[3]《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013