新庄孜煤矿全液压钻车安全高效快速施工实践

新庄孜煤矿全液压钻车安全高效快速施工实践

樊桂明(安徽淮南矿业集团矿业分公司)

摘要:淮南新庄孜煤矿建立了CMJ-17HT煤矿全液压钻车、ZCD-60R侧装机、P90B扒矸机机械化作业线,结合中深孔爆破技术,使岩巷月单进达到90m以上,最高月单进达110m。施工中具有安全性高,打眼快,循环单进高,工效高,劳动强度低,职业危害小等特点,由于效果明显,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。

关键词:CMJ-17HT煤矿全液压钻车ZCD-60R侧装机P90B扒矸机机械化作业线施工方法中深孔爆破技术快速掘进

引言

岩巷掘进常用的破岩方式有爆破破岩和机械破岩两种,目前,主要采用的是爆破破岩。长期以来,爆破破岩主要采用风动工具钻眼,浅眼爆破,采用耙矸机、矿车、电机车出矸,循环进尺在1.5m左右,月单进大约在60~80m,岩巷单进的落后严重制约着煤矿的高产、高效发展。为进一步推进岩巷安全高效快速掘进,坚持“岩巷的根本出路在于机械化”,保证岩巷装备达到国内一流水平,淮南矿业集团开拓创新,在新庄孜矿组建了CMJ17HT型煤矿用全液压钻车、ZCD-60R型侧装机、P90B扒矸机机械化作业线,结合中深孔爆破技术施工。通过实践,中硬岩石大断面岩巷月单进在90m以上,最高月单进达110m,实现了安全高效快速掘进。该成果在煤矿岩巷掘进中,做到了安全、高效、经济、环保,由于效果明显,技术先进,故有明显的社会效益和经济效益。新成果在安徽淮南矿业集团2009年第24届“五小”科技竞赛中获得二等奖。

1工程概况

新庄孜煤矿位于安徽省中部,淮南市西部,八公山东麓,矿井的核定生产能力为4.0Mt/a,属双突矿井,岩巷工程量极大。CMJ17HT型煤矿用全液压钻车、ZCD-60R型侧装机、P90B扒矸机机械化作业线建在新庄孜矿-812m水平北二胶带机大巷。

该巷道位于新庄孜矿-812m水平北二采区,设计工程量1600m。巷道支护为锚网喷(注),○/20×2200mm等强锚杆,间排距700mm×700mm,○/6.5×1500×800mm金属网,喷射混凝土标号C20,喷厚100mm;过断层、煤层或顶板较差段采用架U29棚、喷浆支护。

巷道净宽5300mm、净高4150mm、S掘=20.12m2,S净=18.98m2。

该巷道与上覆的B4煤层间的法距大于20m;与下伏的A3煤层间的法距大于10m;岩性以砂岩为主,岩石硬度系数f=6左右。

2施工方案及装备

根据巷道的技术特征、地质条件、现有装备,为加快施工速度,采用中深孔爆破、“两掘一喷”,耙矸机(ZCD-60R型侧装机:辅助装岩、平底、清理)+皮带机+矸石仓+耙矸机+电机车排矸方式,CMJ17HT型液压钻车(打炮眼)+锚杆钻机、风锤(打锚杆)凿岩方式。

3施工设备平面布置

根据巷道平、断面尺寸及设备结构参数,优化调车场、矸石仓、风筒、压风、供水、供电等设备及辅助系统的布置,做到能力满足、操作简便、使用安全。

4施工工艺及劳动组织

4.1施工工艺:锚网喷支护:安全检查→倒、出矸→侧装机平底→钻车进场→钻车打眼(由下至上全茬眼)→找工作面、清底→装药、联线→警戒放炮、通风→安全检查→顶部锚网支护→喷浆,钻车后帮部成巷与钻车打眼平行作业。

4.2作业制度和作业方式作业制度:采用“三八制”组织生产。

作业方式:两班掘进、一班锚网喷成巷。

4.2.1根据巷道层位、岩性及钻车凿眼深度,采用中深孔爆破技术,掏槽形式;双楔形斜眼掏槽,一阶掏槽斜眼深度2.0m、6个,二阶掏槽斜眼深度2.5m、4个,其它炮眼深度2.3m;使用安全高效炸药,规格:φ35mm×310mm×0.333kg;正向装药;循环进尺为2m,爆破率87%。

4.2.2为保证正规循环作业的完成,根据施工工序调整人员配备,合理安排工序,工序与工序之间尽量做到交叉、平行作业,提高工时利用率。

4.3劳动组织根据液压钻车打眼作业用人少的特点,对施工队人员进行重新组合,充实机电维修人员,同时对三班作业人员根据施工工序进行调整。施工队在册职工70人(含包机组、机电维修工)。设队长1人,副队长3人(生产1人、机电1人、技术1人),机电技术员1人,班长3人,副班长3人,质检员3人,机工4人,电工4人,材料员1人,钻车侧装机司机5人,装岩机司机7人,电机车司机4人,押车工4人,喷浆司机4人,掘进工23人。劳动组织表4.3-1

5管理制度

5.1严格作风建设,经理、队干跟班到点。

项目部、队两级管理层排定跟班表,做到与普通职工同上同下,抓关键,盯重点。

5.2强化技术管理,认真调研每道工序时间,做好写实工作。

制定详细的工序分解表,指定小班质检员现场写实,一个圆班汇总一次,技术经理主抓。同时分析原因,制定措施,跟踪追查。

5.3提高班队长在施工现场的管理能力,缩短工序转换时间。

明确班长、队长岗位职责,明确工作重点,严格按照循环图表施工。

5.4发扬“传、帮、带”的精神,严格要求师傅带好徒弟,凡每个师傅一个月带出一个好徒弟,给于师傅奖励300元。

5.5严格现场“两规范”的操作行为管理。

针对新设备、新工艺特点,制定管理细则,规范管理员管理行为、规范普通职工操作行为。

5.6加大施工定额激励机制,完善定额补充到位。制定新的小班评分标准,做到与新工艺相符合。

5.7开展青工比、学、赶、超的劳动竟赛,促进学技术,提高生产技能。

5.8加强施工现场管理,同时制定合理的劳动制度保证出勤。

5.9开展中深孔爆破。

项目部制定中深孔爆破管理办法,指定责任人,循环进度,奖罚内容,做到严格执行。

6CMJ-I7HT全液压钻车常见故障及解决方法

6.1凿岩机

6.1.1水密封损坏,造成冲孔水压不够,影响钻进速度。原因:旁侧注水水压在2Mpa以上,加上钎杆的快速旋转造成橡胶密封圈易损坏。解决方法:①正确控制水泵出水压力。②使用高强密封圈代替。

6.1.2凿岩机不冲击。原因分析:①冲击活塞卡死。②滑阀不换向解决办法:①处理卡死的活塞。②处理滑阀(更换)

6.1.3凿岩机冲击无力。原因分析:①蓄能器膜片损坏。②冲孔水压太小。③凿岩机密封损坏。解决办法:①更换蓄能器膜片。②增加冲孔水压。③更换凿岩机密封。

6.1.4凿岩机不自动冲击。原因分析:①推进压力不够。②推进流量阀损坏。解决办法:①更换滑架中间的行程阀。②更换或调整推进流量阀。

6.2经常断钎杆钎尾原因分析:①推进压力过大,钎杆弯曲。②凿岩机长时间空打。解决办法:①调整推进压力。②严禁凿岩机空打。

6.3加压水泵不转原因分析:水泵马达没有供给油。解决方法:同时打开右臂的过桥和转钎手柄。

6.4卡钎原因分析:①冲孔水压小,排渣不畅。②冲击手柄长时间工作。解决办法:①加大水压。②控制冲击时间(手动)不超过10秒。

6.5升降油缸液压锁常被支腿刮坏原因分析:支腿(前)升起时,左右钻臂低位移动而砸坏液压锁。解决办法:①严禁误操作。②增加支腿左钻臂低位活动的闭锁或警示。

6.6接钎套出水大,影响推进速度原因分析:接钎套磨损严重。解决方法:更换接钎套。

7经济技术效果分析

7.1安全性高使用钻机打眼人员在迎头后约5米位置操作,故操作人员安全性较风锤施工高,自该机械化作业线投入使用以来,未发生打炮眼作业导致的人身伤害事故。

7.2打眼快,平行作业时间长,单进水平提升有较大空间。

7.2.1采用液压钻车打炮眼(双臂),打眼快,此环节节时约1个小时,目前液压钻车打炮眼80个约需150分钟(职工操作熟练程度不够,定眼位时间较长,定好眼位后钻1个2.3m深的炮眼需时2分钟)。打眼环节用时少,钻车可一次打全茬眼,不许要搭设、拆除脚手架,仅此一项节时约50分钟(风锤打炮眼搭设脚手架约30分钟,拆除脚手架约20分钟)。

7.2.2液压钻车打炮眼期间后方可进行墙部支护、拱部复喷浆、倒、出矸等。

7.2.3液压钻车钻杆规格B28×2975mm,单臂理论最大炮眼深度2600mm,实际有效炮眼深度2500~2550mm;改变滑架长度,适度增加钻杆长度,将会增加炮眼深度,提高循环单进。

7.2.4煤矿侧卸式装岩机+耙装机+胶带运输机+水平储矸仓+耙装机+矿车+电瓶车的排矸系统,提升了系统的排矸能力。为开展正规循环作业、岩巷快速掘进提供时间资源。

7.3打炮眼用工少,劳动强度低

7.3.1风锤打炮眼需4~6部锤、8~9人。目前,钻车司机操作熟练程度不够,打炮眼迎头司机需2人,另设监护工1人,共计3人;熟练后可只设司机1人,监护工1人,仅2人即可。节余人员可从事其它工作,解决了人工不足的问题。

7.3.2钻车打炮眼较手持式风锤打眼职工劳动强度大幅下降;打眼、出矸主要靠机械本身完成。

7.4节约能源用液压凿岩钻车钻孔只用一台功率为55kw的电机,用风钻钻孔至少需要四台风钻,每台风钻的耗气量按70L/S计算,则四台风钻耗气量为33600L/min,要满足如此大的耗气量,需要电机功率为250kw的空压机供气。由此可知,在相同的工作量下,风动凿岩是液压凿岩耗电量的6倍,故液压凿岩可比风动凿岩节约能源。

7.5职业危害小粉尘少,噪音低,环境舒适度较风锤施工高。由于液压凿岩不必排除废气,因而没有废气所夹杂的油污所造成的对环境的污染。提高了工作面的能见度,改善了操作环境。液压凿岩除金属撞击声外,无废气排放声音,故比气动凿岩噪声可降低5-10分贝。

7.6实现了快速掘进由月单进大约在60~80m,提高到月单进在90m以上,最高月单进达110m。

8其它

8.1通过滑架工艺吊挂电缆,改进钻车、侧装机电缆拖动方法,减人提高安全性。

采用在钻车和侧装机运动区间的巷道顶侧部,打4根锚杆(前方2根,后方2根)悬挂两根4分钢丝绳,钢丝绳用蛤蟆卡固定在锚杆上,钻车和侧装机的电缆用滑轮分别吊挂在钢丝绳上。电缆随着钻车和侧装机的移动而自动沿钢丝绳移动,两台车仅需安排1~2人看护电缆,不但解决了电缆拖地磨损和人工拖动电缆问题,而且减少了用工,杜绝了轧电缆现象,保证了安全,实现了机械化作业线安全连续作业。

8.2改进滑架长度,增加炮眼深度,提高循环单进

滑架长度有3种规格:2.1m,2.6m,3.1m。现用滑架2.6m。液压钻车现用打炮眼钻杆规格;B28×2975mm,单臂理论最大炮眼深度2600mm,实际有效炮眼深度2500~2550mm;今后改进使用3.1m滑架,B28×3500钻杆,单臂理论最大炮眼深度将达到3100mm,为提高循环单进创造前提条件。

8.3适用条件

综合考虑系统布置及液压钻车工作范围、爬坡能力,我们认为比较适宜的巷道断面:4.4m×3.7m~5.5m×4.2m,坡度≤14°。钻车打眼前迎头8m范围矸石出净,要求出货系统能力大。

煤矿岩巷机械化是提高岩巷单进水平、实现煤矿高产高效、安全经济的必由之路,淮南新庄孜煤矿CMJ-17HT煤矿全液压钻车、ZCD-60R侧装机、P90B扒矸机机械化作业线的成功实践,对煤炭行业岩巷实现安全高效快速掘进进行了有益的探索。

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