一台220kV变压器过热故障的原因及查找

一台220kV变压器过热故障的原因及查找

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摘要:变压器过热故障是常见的多发性故障,对变压器的安全运行带来严重威胁,因此引起现场的广泛关注。本文以一台220kV变压器过热故障为例,主要介绍变压器过热的原因、诊断方法和处理对策。

关键词:220kV变压器;过热故障;原因查找;处理措施

运行变压器出现的过热故障,大多数都可以通过试验分析找到故障点,然后通过吊罩予以消除。但有些过热故障虽然通过试验分析继之以吊罩检查,却仍然没有找到故障点。究其原因,有属于制造、结构方面的问题,也有运行方式不当的问题。因此,如何通过有效的综合分析、判断并使分析、判断的思维符合设备全寿命过程的发展规律,即真正找到变压器产生过热的原因,准确、及时地对症处理,是运行人员共同追求的目标。

一、变压器过热的原因

1、绕组过热。近十几年来,为降低变压器损耗,各制造厂先后采用了带有绕包绝缘的换位导线绕制变压器绕组。由于早期国内对换位导线生产技术尚未全面掌握,使之采用换位导线的变压器在运行10年左右出现了绕包绝缘膨胀。段间油道堵塞、油流不畅,匝绝缘得不到充分冷却,使之严重老化,以致发糊、变脆,在长期电磁振动下,绝缘脱落,局部露铜,形成匝间(段间)短路,导致变压器烧损事故。另外,绕组材料本身的质量不良,也会导致过热现象。

2、分接开关动、静触头接触不良。在有载调压变压器中,特别是调压频繁、负荷电流较大的变压器,在频繁的调动中会造成触头之间的机械磨损、电腐蚀和触头污染,电流的热效应会使弹簧的弹性变弱,从而使动、静触头之间的接触压力下降,根据接触电阻公式中:Rs=K/Fn可见,接触压力减少,会使触头之间的接触电阻增大,从而导致触头之间的发热量增大,由于发热又加速触头表面的氧化腐蚀和机械变形,形成恶性循环,如不及时处理,往往会使变压器发生损坏事故。

3、引线故障。引线故障主要有以下几种:

(1)引线分流故障。引线电缆外表半叠包的白布带,经过制做中工序的传递和引线装配,多数已不紧密和不完整。某些制造厂,甚至完全不要这一层白布带。而对较长的引线,在装配时,如电缆施压后造成裸钢绞线与套管的铜管内壁靠接,这就形成了一个闭合回路。

相对来讲,回路中裸露电缆与铜管靠接的局部接触电阻是比较大的,当很大的回路电流通过时必将发热。

(2)引线接头过热。引线接头(将军帽)过热也是多发性故障。

(3)引线断股。

(4)漏磁导热过热。

(5)冷却装置风路堵塞。冷却装置风路堵塞引起的过热现象也时有报导。

(6)异物引起局部过热。变压器内部残留的异物不仅可能造成绕组匝间短路,引起局部过热,而且也可能在异物中形成环流,引起局部过热。

(7)铁心多点接地引起的过热。

二、220KV某变电站#1主变过热情况

1、#1主变故障产生情况:

220KV某变#1主变型号为SFPS9-120000/220,2002年4月由某变压器厂生产(出厂序号:S980430),于2002年11月29日投入运行。运行3年后于2005年的预防性试验中发现该变压器铁心夹件多点接地,夹件绝缘电阻为零,其间也用电焊机、电容器对主变进行过几次冲击,但没有效果,主变一直在夹件多点接地的情况下运行。当年对其本体油进行色谱检测,总烃达到160ppm,超过规程注意值,到2015年底已达到508ppm。2015年11月对该变压器进行了现场吊罩大修,大修过程中更换了所有密封件和蝶阀、油脱气等工作,由于器身重达87T,无法现场起吊,也未发现夹件多点接地故障点。复电后追踪总烃为12.4ppm,一个月后总烃又增长到247.96ppm。2017年7月实测其夹件接地引线电流为1.8A,于是在其夹件接地引线中串入四只240Ω、150W的限流电阻,其后一年时间内,油化色谱总烃数据一直在200ppm到300ppm之间缓慢增长。2018年后总烃开始加快增长,特别是2018年7月28日到8月22日总烃由479.59ppm增长到685ppm,总烃中特征气体以乙烯、甲烷为主,且增长幅度很大并发生了突变(2018年9月3日检测为716.26ppm,省试验院检测为733.3ppm)。用三比值法分析为022,是高于700℃的高温过热性故障,相对产气速率超过注意值10%/月达到142.3%/月。

2、按常规思维进行分析:

1)油化检测结果分析:

(1)H2含量一直低于规定值150ppm,且数据稳定,可排除绝缘油或本体固体绝缘受潮可能;

(2)C2H2含量基本为0,且数据稳定,排除内部放电现象;

(3)CO/CO2比值介于IEC导则规定的0.09到0.33之间,说明无纤维绝缘分解故障;

(4)总烃增长的主要原因在排除上述故障后,可将过热点归结为:1)导电回路过热故障;2)磁路过热;3)油道堵塞三种情况。将2012年的油化色谱数据用四比值法(CH4/H2=1-3,C2H6/CH4<1,C2H4/C2H6≥3,C2H2/C2H4<5)判断,应确定为磁路过热性故障。

2)电气高压试验结果分析:

(1)主变三侧直流电阻平衡且最近三次试验结果基本一致,可排除绕组因接触不良、压力不够而松动或断开造成的发热可能;

(2)油介损数据为2.071%,小于规程规定值4%,排除油劣化的可能;

(3)历年来其他试验项目如介损、变比、极化指数、线圈泄流等数据均合格,变化不明显,可排除主绝缘故障;

3)其他原因

根据运行提供的情况,主变冷却器按运行要求是每月三日进行切换,两组运行一组辅助一组备用,潜油泵一直开启,总烃值较快地增长,是否与潜油泵开启后,其轴承严重摩擦导致油中过热并产生总烃组分增长有关?一般认为冷却系统附属设备故障,容易造成误判,特别是:①潜油泵轴磨损在局部产生高温;②窥视玻璃破裂,由于轴尖处油流迅速而造成负压,可以带入大量空气;③即使窥视玻璃未破裂,也由于滤网堵塞形成负压空间而使油脱出气泡,在电场的作用下导致某些特征气体明显增加,引起油中起组分含量增高。

3、返厂处理

220KV某#1主变于2011年11月7日返厂大修。

(1)吊芯后外观检查:经吊芯发现如下问题:①铁芯接地引出线有不明物质,但不是铁锈;②线圈底部的绝缘木板上有不明物质,不是铁锈;③夹件接地引出线的铁轭上有不明物质,不是铁锈。上述三处物质从外观上看是同类物质胶状物,较脆。经现场人员分析,可能是异物在高温、高压电场下的分解物,而造成夹件接地现象的主要原因是在下夹件,故对器身清洁后,决定煤油干燥。

(2)器身干燥:器身干燥的时间为6天,采用煤油气相干燥,烘箱内没有其它变压器。

4、引起夹件接地的最终原因分析

变压器生产厂家当时由于在设计、生产时没有重视铁心或夹件的接地问题,生产管理存在漏洞和制造工艺不合理,质检人员责任心不强等,使同批同型号产品均存在铁心或夹件多点接地现象(如某变#2主变同样存在夹件多点接地情况)。在变压器厂现场还发现以下问题:

(1)下夹件上6个孔与箱底的6个螺栓不能对中。螺栓与夹件距离仅5mm,如吊装时不注意容易导致夹件接地。在运行中如有杂物堆积也会造成夹件接地。

(2)底部使用橡胶垫与绝缘纸垫。使用橡胶垫的好处在于运输过程中能防震,但是橡胶在运行状态下会逐渐老化,在器身重力作用下,胶垫凹陷,而边缘突起,油泥、铁锈、杂物容易在此堆积,易造下夹件接地,形成涡流回路从而导致总烃超标。现场试验结果说明橡胶垫已丧失绝缘性能。

(3)铁心底部固定地脚螺栓绝缘破损导致属于下夹件部分的多点接地:现场将铁心整体起吊后,发现铁心底部固定用的8个地脚螺栓有6个绝缘套已破损,使铁心通过地脚螺栓直接与地相通,于是在运行电压下在该局部形成环流,从而出现过热和总烃增加的现象。

结语:

变压器过热现象是一个综合性问题,产生或影响的因素很多,必须从设备全寿命过程来检查分析其产生、发展、变化的状态,即不能单纯地从数据到数据。而要将追踪原因延伸、扩展到设计、制造流程,才能有效地把握设备故障状况并予以及时消除。

参考文献:

[1]李峥.电力变压器过热故障综合诊断技术研究[D].河海大学,2015.

[2]刘勇辉.变压器过热性故障的判断[J].变压器,2017,37(3):43.

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