湖大道主体结构基坑灰岩CO2预裂施工技术总结

湖大道主体结构基坑灰岩CO2预裂施工技术总结

中铁隧道股份有限公司453000

第一章工程概况

1工程概况

本工程为武汉市轨道交通2号线南延线第四标段土建工程,包括:光谷大道站(不含)~南湖大道站盾构区间、南湖大道站(明挖车站)、南湖大道站~大舒东路站(不含)盾构区间,共1站2区间。南湖大道站为2号线南延线工程的第6个车站,位于武汉市东湖高新开发区,沿黄龙山路南北向布置,车站主体位于黄龙山路与高新二路道路交叉口处。车站共设置3个出入口(远期预留1号出入口、2号出入口,3号出入口、4号出入口。)2组风亭,一个消防水池。

第二章工程地质

1工程地质

南湖大道站车站工程场地位于剥蚀堆积陇岗区,相当于长江Ⅲ级阶地。总体地势西高东低。黄龙山路西侧为约10°缓坡,坡顶为武-黄城际铁路,坡顶标高35.5~37.6m;黄龙山路东侧为林地、关南社区住宅区及厂区,地面标高29.9~31.1m。场地内相对高差约7.7m。

三叠系下统大冶组(T1d)灰岩(16g):薄层状,微晶结构。岩石干重度26.8kN/m3,饱和重度26.9kN/m3。饱和单轴抗压强度55.0MPa,属坚硬岩,岩体较完整,基本质量等级为Ⅱ级。承载力特征值fa=3000kPa。

第三章基坑灰岩CO2预裂方案

1总体施工方案概述

南湖大道站主体结构基坑地层主要为(17b、18a)灰岩,最高强度达90MPa,灰岩总方量约1.81万方。由于该岩石强度高,经测试,普通挖机(啄木鸟)无法进行岩体破碎,项目部前期又投入了2台455型大炮机,由于破除效率低,满足不了车站工期要求,故项目部通过考察了解,采用了CO2气体致裂岩石的施工工艺。

2工艺原由

二氧化碳致裂基本原理:二氧化碳气体在一定的高压下可转变为液态,通过高压泵将液态的二氧化碳压缩至圆柱体容器(致裂器)内。当微电流通过电点火头时,引起发热剂产生高温,瞬间将液态二氧化碳气化,急剧膨胀产生高压冲击波致泄能器打开,产生300MPa以上的膨胀压力,瞬间释放高压气体致岩石断裂和松动。二氧化碳属于惰性非易燃易爆气体,致裂过程是气体膨胀的过程,物理做功而非化学反应。

3基坑灰岩CO2预裂施工

3.1施工准备

二氧化碳开矿致裂设备由二氧化碳致裂器、液态二氧化碳储液罐、灌装机、旋紧机、计量充气工作台组成。每次使用后可重新加入活化管,泄能组件和二氧化碳后再次重复使用。施工前进行设备按照使用说明进行设备状况检查,并进行设备调试安装。3.2二氧化碳灌注机

⑴二氧化碳灌注机设备参数

二氧化碳灌注机具体参数详见下表3.2.1所示。

表3.2.1二氧化碳灌注机参数表

(2)使用方法

本套设备由电机作为原动力拖动高压力泵工作。

①开机前,按图所示:将2[进气管]一端与液态二氧化碳罐的[出液口]连接,另一端与二氧化碳开矿器灌装机的[进气口]相连;充气管的一端与3[出气口]连接,另一端与9[阀门A]相连。将二氧化碳开矿器灌装机称重仪表线与计量充气台传感线连接好。最后,将连接好的管路按要求全方位复检后,接通电源(本设备为380V/220V,三相四线供电,严格按照标准接电)。

②打开[电源开关](该设备参数出厂前已设定,严禁私自改动);

③缓慢松开液态二氧化碳罐的出液阀(有气体排除即可),待二氧化碳开矿器灌装机压力与液态二氧化碳罐压力平衡,将阀门完全打开。

④按下二氧化碳开矿器灌装机上的[制冷启动]键,制冷开始,制冷至-10℃,停止制冷。

⑤把已组装好的二氧化碳致裂器放到计量充气台上,7[二氧化碳致裂器]充气头的进气孔与计量充气台的充气嘴对准后扣在一起,拧紧固定螺丝,使充气孔与8[充气嘴]紧密接触。每次可充装1—5根二氧化碳致裂器。(充气嘴处要上聚四垫,以防充气时漏气。注:聚四垫为损耗件,注意更换)。

⑥用六角扳手将7[二氧化碳致裂器]充气头上的进气孔阀门顶针松开,并将称重显示器归零。

⑦松开4[排气阀],使其喷出的二氧化碳呈白雾状,再将4[排气阀]关闭。

⑧洗管操作:松开充气台上的3个阀门A﹑B﹑C,使其不间断喷出的二氧化碳呈白雾状,然后关闭10[阀门B],按下二氧化碳致裂器灌注机上的[充气启动]键,让二氧化碳灌入7[二氧化碳致裂器]内,充装量见表1,充装定量后,按下[充气停止]键,关闭9[阀门A],打开10[阀门B],将灌充进二氧化碳致裂器内的二氧化碳放出(根据当地气温可反复洗管2—3次)。

⑨灌装操作:松开充气台上的3个阀门A﹑B﹑C,使其不间断喷出的二氧化碳呈白雾状,然后关闭10[阀门B],按下[充气启动]键,开始对二氧化碳致裂器灌装,达到设定重量或压力时,充气自动停止,马上关闭阀门A,随后用六角扳手将充气头的进气孔阀门顶针关闭并拧紧。最后松开阀门B,排掉多余的气体,松开固定螺丝,取下二氧化碳致裂器,灌充完成。

温控仪的参数设定:

在温控仪上设定温度下限为-10℃,误差为8℃。温度控制器具体操作程序如下:

①温度显示:(采用智能温控仪)

控制器通电后显示实际温度测量值。

②参数设定:

a.进入设定状态:为了防止误操作和避免闲人玩弄,必须连按“设定”键三次,才能进入设定状态。

b.当控制器进入设定状态后,温度显示值被储存,下限设定值被显示(“下限”指示灯亮),此时可按“▲”键或“▼”键改变参数值,直至符合要求。再按一下“设定”键,下限设定值被储存,温差值被显示(“温差”指示灯亮),同样按“▲”、“▼”键可改变参数值。(下限加温差等于上限)

c.退出设定:十六秒之内不按任何一个键,控制器自动退出设定状态,设定值被储存,显示窗依然显示温度测量值。

敬告一:修改参数后必须再按一下“设定”键,使设定值得以确认并储存,否则控制器不能按新的参数(设定值)进行控制。

敬告二:若设定完后未经退出就关机,新设定值将得不到永久保存。

③自动运行:

a.控制器一通电即进入自动运行状态,显示提示符“A”。但压缩机不能立即开出,需延时三分钟,此时末位数码管小数点闪跳以示等待。(按“▼”键三下,可取消延时)

b.自动控温:控制压缩机的继电器根据设定的温度下限和温差来决定吸合与否,达到控制压缩机制冷的目的。制冷工作时,“制冷”指示灯亮。

c.退出自动工作状态:切断电源才能退出。

注:压缩机每次停机需延时三分钟才能再开出,此时末位数码管小数点闪跳。(按“▼”键三下,可取消延时)。

④故障状态:

故障后,压缩机停机,整个显示屏闪跳;故障消除后显示屏仍显示温度测量值。

3.3二氧化碳旋头机

⑴二氧化碳旋头机设备参数

二氧化碳旋头机具体参数详见下表3.3.1所示。

表3.3.1二氧化碳旋头机参数表

⑶设备安装

①搬运:机器宜采用叉车搬运,并以机器底部受力,机身不允许倾斜。搬运过程中需要放净油箱中的液压油。

②安装:机器需水平放置于稳固的地基上,并作固定处理。

③注油:打开机架护罩,在油箱中加入25—30升46#抗磨液压油。

④接电:将电源线接在三相380V电源上,打开电源开关,按下[夹紧]或[松开],观察是否动作,假如不动作,则电源相序不对,需调整相序即可。

⑷操作方法

旋紧接头:致裂器按照要求组装好后,放到旋紧机夹具内,按下[夹紧],夹紧后按下[旋紧],到达设定扭力后,旋紧停止。按下[松开],待夹具分开,取下致裂器即可。

⑸旋松接头

按下[夹紧],夹紧后按下[旋松],旋紧电机带动旋具反向转动半圈至一圈后,按下[停止2],按下[松开],待夹具分开后,取下致裂器。

使用完毕后,按下急停按钮,液压油泵电机停止。

3.4二氧化碳致裂管

⑴二氧化碳致裂管设备参数

二氧化碳致裂管具体参数详见下表3.4.1所示。

表3.4.1二氧化碳致裂管参数表

⑶组装方法

①储液管放置在组装架上,组装前要检查储液管两端孔处有无锈点、腐蚀、磨损和严重划痕,防止漏气。如果没有问题可继续使用,否则停止使用,进行修复。

②用压缩空气清理储液管两头螺纹孔和管内部,以及充装阀和泄能器。

③对充装阀进行绝缘性能检测。

④带线致裂器组装方法:

a.将定压片放入储液管孔腹,定压片较短的导线留在原端口,另一根导线利用辅助工具经过管腔到达另一端。

b.将泄能器拧在储液管定压片一端,定压片短导线端从泄能器放气孔内部穿出。

c.定压片长线端的导线与发热装置接线夹连接在一起,把发热装置放入储液管另一端孔腹,把检测良好的充装阀拧在储液管发热装置的一端。

⑤底端不带线致裂器组装方法:

a.将定压片放入储液管孔腹。

b.将泄能器拧在储液管定压片一端。

c.把发热装置放入储液管另一端孔腹,把检测良好的充装阀拧在储液管发热装置的一端。

⑦完成上述操作后,在致裂器旋紧机上将充装阀、泄能器分别与储液管旋紧。

⑧对旋紧后的致裂器进行性能检测。

⑨待充装二氧化碳

3.5施工方法

⑴打孔

首先采用P200挖机将基坑灰岩段上部覆土全部揭除,使灰岩面外露,便于进行预裂打孔。

采用95mm潜孔钻进行打孔,孔深为1~3m。现场条件允许时尽量打垂直孔,以便于装管。开口时对于完整的岩面,给小风不加压,应先吹净浮渣,慢慢冲击岩面,钻出空窝后,旋转钻具下钻开孔。当钻头进孔后,逐渐加大风量至全风全压快速凿岩状态。对于硬岩,应选用高质量高硬度的钻头,送全风全压,但转速不能过高,防止损坏钻头,对于软岩,应送全风加半压,每进尺1.0~1.5m提钻吹孔一次,防止孔底积渣过多而卡孔。

⑵装管、灌气

根据致裂孔深度将致裂器一节一节的装入孔内。根据凌空面高度H及孔深L调整致裂器节数,并在最上方连接提升杆。待完成装管后将管道与二氧化碳灌注机连接,启动灌气,待灌气达到设定值后停止灌气。

装管前准备工作:

①检查致裂孔深度与孔网参数;

②复核抵抗线;

③孔中有水时不能施工。在验收过程中发现堵孔、深度不够,应及时补钻。

致裂孔保护:

①每个致裂孔钻完后立即将孔口用塑料或编织袋等材料堵塞好,防止雨水或其他杂物进入致裂孔。

②孔口的岩石清理干净,防止掉入孔内。

③一个致裂区钻孔完成后尽快实施致裂。

⑶填塞

待装管、灌气结束后,开始对管进行填塞,填塞材料一般采用钻屑、干燥细石粉,并将其堆放在致裂孔周围。将填塞材料慢慢放入致裂孔内,同时敲击外露提升杆部位,便于填塞材料下沉压实。亦可采用手持振动棒振动,提高填塞效率。填塞后,提升杆外露长度A:0.3≦A≦0.5m。

填塞作业注意事项:

①填塞材料中不得含有碎石块或潮湿石屑。

②致裂孔内有水时,在填塞过程中容易形成泥浆或悬空,使致裂器周围无法填塞密实。致裂效果不好,甚至造成致裂器从空中飞出。

③填塞过程中要防止导线砸破。

④加固处理。填塞完毕后,将每组致裂器的提升管用钢丝绳连接起来,控制个别致裂器飞散或滑落。

⑷致裂网络链接

导电网路的连接是一个关键工序,若一次致裂孔数较多,必须合理分区连接,以减少整个导电网路的电阻值,分区时要注意各个支路的电阻平衡,保证每个致裂器获得相同的电流值。在网路连接过程中,应利用电工用万用表检测网路电阻,网路连接完毕后,必须对网络所测电阻值与计算值进行比较,如果差别较大,应查明原因,排除故障,重新连接,网路连接的接头应用高质量绝缘胶布缠紧,保证接头质量。

⑸致裂

致裂启动采用高能起爆器起爆。致裂前,首先检查起爆器是否完好正常,起爆器应及时充电,保证提供足够电能,并能快速充到致裂需求的电压值;在连接主线前必须对网路电阻进行检测,当警戒完成后,再次测量网路电阻值,确定正常后,才能将主线与起爆器连接,然后等待致裂命令。致裂后,及时切断电源,将主线与起爆器分离。

⑸石方挖除

在岩石致裂完成后,现场采用PC450大炮击将大块松动岩石进行破除,后采用电抓斗抓出基坑。

3.5施工参数及控制要点

1、布孔原则:根据南湖大道站基坑灰岩面起伏情况及临空面实际高度,按1~3m控制施工钻孔深;

2、孔位间距为1.5m,一字型分布并与临空面水平,每个孔与临空面间距为2m;

3、孔内装药量控制在40公分左右,装药位置处于打孔深的中下部,并且保证装药位置处于临空面标高。不应低于临空面,影响预裂效果;

4、若预裂断面较大,可以适量添加粉末状二氧化碳膨胀剂,保证预裂效果。

5、由于南湖大道站基坑东西两侧分别埋设有中/高压管线和污水管线,因为防止CO2预裂施工对临近管线造成破坏,严禁在基坑两侧3m范围内进行布孔预裂,此处灰岩采用机械破除或液压劈裂施工。

第四章经验与总结

1效果检查

南湖大道站主体结构北段80m范围内基坑地层主要为(17b、18a)灰岩,最高强度达90MPa。由于该岩石强度高,经测试,普通炮击(啄木鸟)无法进行岩体破碎,破除效率低,满足不了车站工期要求。采用了CO2气体致裂岩石的施工工艺,从爆破后效果、安全、爆破控制、爆破进度、环保方面效果对比如下:

1、效果:结合南湖大道站地层详勘及补堪报告,在灰岩地段进行CO2预裂施工时,二氧化碳气化瞬间,二氧化碳膨胀产生的膨胀压力足以涨裂岩石,实际施工时效果明显。

2、安全:储存、运输、组装、使用和回收等过程安全可靠,相对于炸药爆破可彻底消除哑炮崩人事故。主机与爆破器材分离,从灌装至爆破结束时间较短。液态二氧化碳灌注仅需1-3分钟,起爆至结束仅需4毫秒。实施过程无哑炮,无需验炮,安全警戒距离短,无安全隐患。

3、爆破易控制:因我项目基坑领近武黄铁路,选用二氧化碳预裂具有无破坏性震动和短波的特点,对周边环境及建(构)筑物无破坏性影响。

4、爆破进度:无需工火库,管理简洁,操作易学,操作人员少,无需专业人员值守。组装、填充操作简单,爆破准备时间短,可大大提高工作效率。

5、环保:定向泄能对周围环境不产生破坏,不产生一氧化碳及氮气等有害气体,能较好的改善工作环境,有益工人身体健康。而采用普通破碎锤破除,噪声大,会产生粉尘,对周边的环境有一定影响。

2成本分析

结合项目本身而言,原计划采用爆破施工,因周边存在铁路及小区,未通过审批,前期一直采用2台PC450破碎锤进行破除,在挖至基坑底时,灰岩强度过高,破碎锤破效率太低,满足不了车站工期要求,故项目部通过考察了解,又采用了CO2气体致裂岩石的施工工艺。对单独采用大型破碎锤破除和破碎锤+CO2气体致裂进行了分析,结果如下:

1、破碎锤破除:本项目采用两台PC450破碎锤,破除总量约17300立方米,耗时4个月,设备燃油费18万,设备租赁费98万。每立方米灰岩破除单价=(180000+980000)/17300=67元/m³,每天破除140方。

2、破碎锤+CO2气体致裂:1台PC450破碎锤设备租赁费2万,燃油费0.3万,CO2气体致裂费用4万元,破除量约800立方米,耗时5天。每立方米灰岩破除单价=(20000+3000+40000)/800=78.8元/m³,每天破除260方。

3工程经验总结

1、使用大型破碎锤破除相对于使用破碎锤+CO2气体致裂比,单价低,但是每天破除量少,施工过程中会产生大量扬尘及噪音,对周边环境影响较大,且破碎锤长时间工作容易出现油管破裂、锤体断裂等机械故障,工期较长。

2、使用破碎锤+CO2气体致裂,单价较高,但是每天破除量较大,施工过程中产生的扬尘及噪音较小,对周边环境影响较小,工期较段。

综合分析得出:二氧化碳致裂施工工艺在灰岩强度高,与大型破碎锤相比,具有较强优越性。

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