大庆钻探钻井二公司钻井项目二部黑龙江大庆163413
前言
大庆钻井二公司2016年共完成1135口井,其中定向井704口,占总数的62%,定向井的各项指标完成情况影响到公司生产任务的全局。目前,用于定向井施工的仪器主要是MWD随钻测斜仪,仪器是否好用,影响到定向井的建井周期和井身质量。MWD仪器工作中发生故障,会延误钻井生产,中断工序衔接,若数据失真的话,钻井进入盲区,存在因找不到油层导致井报废的风险。
一、故障调查
近三年,定向井施工MWD仪器测量过程中发生故障情况调查表:
原因逐一说明:
一是钻井液性能不达标,如含砂量高导致砂卡仪器,粘度高或气泡含量多造成信号传输过程中损耗严重,数据信号弱,上传不到地面。
二是零部件冲蚀损坏,流量系统受到影响,发生改变,无法构成有效波形。
三是冬季施工,气温较低,低于传感器工作的环境温度下限,造成传感器不工作。
四是井眼不畅,下钻遇阻,钻具内的仪器因遇阻接触反力倒窜出坐键斜口,直接造成仪器无波。
主要原因确定:
1:现场施工中,探管测量数据无法传送,多是由于脉冲伺服头发生砂卡,占比68.4%,主要是钻井队不严格执行技术标准,钻井液性能不达标就起钻定向所致,是主因。
2:零部件冲蚀损坏,是在仪器使用累积到一定程度上发生的,大多数情况可以提前认真检查,给予及时更换,可避免,属于偶然事件,不是主因。
3:大庆冬季寒冷,温度往往零下25摄氏度以下,传感器易冻结不工作,导致无波,但经过毛毡等保温材料包被后,能够解决传感器冻结的问题,不是主因。
4:按照定向前的井身质量要求施工,井眼不通畅的情况不多见,因此仪器遇阻脱键不构成主因。
分析得出:1是导致电脑显示屏上无波的主要原因。
三、对策实施探索
(一)组织技术专家、骨干人员制订《MWD仪器使用前检查注意事项》
强化钻井队技术管理,重点从抓好定向井现场施工检查入手,对不满足定向施工作业要求的,不准予下步施工,要求整改完毕,达到合格标准,具体作法:
1:加强意识引导,使钻井队人员认清定向前现场准备情况对下步施工的重要性,主动做好前期工作。
2:加大现场检查力度。要求定向技术服务人员定向施工前,按照《MWD仪器使用前检查注意事项》,逐项检查,如固控设备是否正常运转,钻井液含砂量和粘度是否达标,风险隐患和危害识别是否评估到位等,做到项点全覆盖,无遗漏,发现不符合项,不予施工,立即整改。
附:MWD仪器使用前检查注意事项
仪器测试要求:
1、按照YST-48R仪器使用操作说明,在下井前,对脉冲发生器、探管、扶正器、远程数据处理仪、专用数据处理仪、电池筒分别测试和组合测试,查看各项参数。
2、在井口或浅层,使仪器处于坐键状态,进行地面浅层测试,详细记录传感器参数、泵压、波形状况、压差、井斜和方位、地磁参数等信息。
钻井液性能要求(理想状态):
1、排量:10~55l/s(根据井眼尺寸及井深情况)
2、漏斗粘度:≤50s
3、含砂:<1%
4、密度:≤1.7克/立方厘米
5、堵漏材料:细、中型短纤维,含量<57千克/立方米
6、泥浆中不得添加玻璃微珠及塑料小球
设备要求:
1、旋转设备、起升设备、循环系统、固控系统等运行良好,平稳正常。
2、空气包充气量:泵压的30~40%。
(二)加强井队钻井液技术人员培训
根据生产进度,抽空组织井队钻井液技术人员进行系统化培训,利用培训学校的硬件设施进行钻井液维护处理方面的理论知识讲解,同时在公司范围内组织钻井液工大赛,提高了前线井队人员的业务素质,为做好公司钻井液技术工作提供了人才支持。
(三)充分发挥固控设备效用
对特殊工艺井等高难度井推行四级固控模式,充分发挥振动筛、除砂器、除泥器、离心机的设备作用,要求现场施工过程中始终保持固控设备系统灵活好用,降低固相含量,减少砂卡几率。
(四)优化施工工艺方法
根据井下状况,科学制定了工艺流程,要求井队按照技术文件严格执行,如采用钻柱上下活动和大转速旋转相结合,执行正、倒划眼和短起下钻的技术措施,直井段完钻后保证足够的循环时间,起钻前评估井眼清洁度,钻井参数(排量、钻压)适当等,避免砂子沉积,造成井下风险。
四、取得的效果
截至2017年11月20日,钻井二公司完成定向井653口,上井技术服务672次,MWD仪器工作发生故障18次,占比2.68%,与2016年比,故障率下降3.29个百分点,见下表:
2017年实施的技术对策,取得较好的效果,MWD仪器工作故障率降至2.68℅,实现了预期目标(目标值2.77%)。
经济效益:钻机成本6.5万元/天,2017年上井服务672次,以2016年为例作对比,故障率降低3.29℅,故障次数减少672*3.29%=22.11次,每发生故障一次,平均损失时间6小时,仅钻机日费一项,2017年结余成本=钻机成本*节约天数=6.5*6*/24*22.11=35.93万元,同时节省燃料费、人工费等其他项费用。
社会效益:
(1)降低仪器工作故障率,减少了钻井非生产时间损失,同时减轻人员劳动强度。
(2)强化定向井技术管理,形成《MWD仪器使用前检查注意事项》技术文件,更好的指导现场施工。
五、结论:
经过近一年的实践探索,实现了预期目标,效果令人满意。并且积极发扬团队精神,提高了定向工作的技术管理水平,下一步针对生产中的新问题,继续开展活动,推进公司降本增效。
六、参考文献:《测量技术及仪器装备介绍》孙文胜