论文摘要
根据市场客户需求,汽车控制臂的冲压生产的手工送料将逐步由六轴工业机器人取代。应用欧姆龙EIP以太网通信、安川六轴工业机器人进行了单机联线柔性机器人生产线的开发。分析了整条机器人联线的系统组成及对控制系统的要求,确定了控制系统的结构方案,并实现了对整条自动化的稳定控制。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李振岩,杜晨,汤世松,詹俊勇,仲太生
关键词: 工业机器人,以太网通信,控制系统,监控程序
来源: 锻压装备与制造技术 2019年04期
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑
专业: 汽车工业
单位: 扬力集团股份有限公司
分类号: U468.2
DOI: 10.16316/j.issn.1672-0121.2019.04.004
页码: 20-22
总页数: 3
文件大小: 1181K
下载量: 137
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