转速控制论文_赵勇,严斌,殷帅,时虹

导读:本文包含了转速控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:转速,永磁,多相,变换器,观测器,卡尔,同步电动机。

转速控制论文文献综述

赵勇,严斌,殷帅,时虹[1](2019)在《电传动推土机双侧驱动转速控制策略》一文中研究指出为了解决双电机独立驱动的电传动履带推土机的直线行驶和转向的控制问题,提出了基于转速调节的控制策略,该控制策略将驾驶员输入信号解释为电机的目标转速,控制量为两侧电机的目标转速。首先建立了电机驱动系统数学模型和整车动力系统的数学模型,然后基于Matlab/Stateflow建立了控制策略,接着利用Matlab/Simulink建立了包括推土机输入模块、控制策略模块、电机驱动系统模块、整车动力学模块的双电机独立驱动系统的仿真平台。最后在仿真平台和试验台架上进行了验证。实验结果表明:基于转速调节的控制策略是一种有效的控制策略。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2019年12期)

王晓雷,吴元星,李志恒,郭飞亚[2](2019)在《基于卡尔曼算法的直流串励电机转速控制系统研究与设计》一文中研究指出根据串励直流电机软特性,当其转矩很小时会产生较高的转速导致电机飞转,运行时会产生大量噪声。首先,提出了一种利用IGBT组成的同步Buck电路在供电侧稳定供电;其次,经过卡尔曼滤波抑制噪声以获取正确的转速值;最后,通过给定PWM波占空比来得到卡尔曼滤波后的转速值,大大简化了非线性系统的控制,利用同步Buck电路实现电源对电机的稳定高效供电。结果表明,此算法转速误差率小于2%,提高了系统的稳定性。通过Simulink建立了整个电机系统的数学模型,验证了此方法的可靠性。(本文来源于《机电信息》期刊2019年33期)

张龙,叶松,张宝国[3](2019)在《基于FPGA的伺服电机转速控制系统研究》一文中研究指出构建了基于FPGA的伺服电机转速控制系统,选用高精度光电编码器作为位置传感器,结合同步时间信号,实现了对电机转速的闭环反馈控制;首先,采用RS-422串行通信总线和ADM3485接口芯片实现了编码器与FPGA之间的数据传输;其次,运用叁模式以太网MAC、GTP高速串行收发器等Xilinx IP核、88E1111PHY芯片和UDP通信协议,实现了FPGA与上位机之间的高速以太网数据通信;最后,运用ChipScope Pro在线逻辑分析仪对设计方案进行在线仿真;仿真和实验结果表明,该控制系统具有较高的控制精度,额定转速下的速度控制精度可达1r/min,位置控制精度可达0.03°。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年11期)

霍召晗,许鸣珠[4](2019)在《基于小波神经网络PID的永磁同步电机转速控制》一文中研究指出提出了基于小波神经网络PID的永磁同步电机(PMSM)转速控制策略。根据系统运行参数的变化,采用叁层前馈式人工神经网络,基于梯度下降纠正误差法在线训练实时更新PID参数值。采用小波神经网络和增量式PID共同构成转速环控制器。建立PMSM数学模型,设计PMSM速度环控制器,构建S函数,对控制算法进行仿真试验,验证了该控制算法的先进性。试验结果表明,所提控制策略比传统PID转速控制具有更好的动态性能和抗干扰能力。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2019年11期)

吉洪智,赵朝会,胡怡婷,丁帆,建照阳[5](2019)在《永磁同步电动机超螺旋非奇异快速终端滑模转速控制》一文中研究指出针对永磁同步电动机(PMSM)空间矢量直接转矩控制系统(DTC)存在超调频繁、响应时间慢等问题,研究设计了一种基于超螺旋(Super-twisting)非奇异快速终端滑模控制方案。该方案将传统的转速PI控制器替换为采用Super-twisting非奇异快速终端滑模的控制器,同时借助Matlab/Simulink仿真软件对比分析了采用Super-twisting非奇异快速终端滑模控制器和采用传统PI控制器的转速、转矩波形。仿真结果表明:在空间矢量直接转矩控制中采用Super-twisting非奇异快速终端滑模控制器解决了超调频繁的问题,且有更小的转矩脉动、更快的响应速度以及更小的超调量。(本文来源于《上海电机学院学报》期刊2019年05期)

侯凯泽,戴隆翔,蒋邹,李彬,赫家宽[6](2019)在《高转速滚筒洗衣机脱水振动分析与控制》一文中研究指出针对滚筒洗衣机在高转速脱水模式下会发生剧烈振动,甚至出现机身移位的问题,以某一型号的滚筒洗衣机为研究对象,建立了洗衣机的多体动力学模型;在仿真和试验中分别添加质量为800 g,1 200 g的偏心质量块,测量了悬挂系统特定位置在转速为810~900 r/min的加速度信号,通过积分得到了待测点的位移数据;通过对比相同条件下试验和仿真得出的振幅均值和运动轨迹,验证了仿真模型的正确性;通过仿真分析,发现优化悬挂系统弹簧的刚度系数和阻尼器的阻尼系数,可以有效降低系统振动幅度,实现对滚筒洗衣机高转速脱水工况的振动控制。(本文来源于《环境技术》期刊2019年05期)

徐儒凤,李梦晨,李明龙,张冉,胡宗杰[7](2019)在《内燃机增程器转速波动控制策略研究》一文中研究指出针对电动汽车增程器转速波动的问题,在GT-Power和Simulink中搭建增程器系统的仿真模型,并通过试验验证了其可靠性。本文研究了发电机转速PID闭环的增程器协调控制策略,并对其进行优化,该控制策略能有效抑制增程器转速波动。对起动工况点到低功率点的切换过程进行仿真,找到一组较优的PID控制参数。分析了工作指令变化斜率的影响,以及反馈+前馈的复合控制方法的作用,结果表明:适当降低工作指令变化斜率、反馈+前馈复合控制方法可以有效降低增程器的转速波动。(本文来源于《2019中国汽车工程学会年会论文集(2)》期刊2019-10-22)

殷婷婷,贾方秀,于纪言,王晓鸣[8](2019)在《基于扩张状态观测器的双旋弹丸舵翼转速预测控制》一文中研究指出针对存在于固定鸭舵式弹道修正弹舵翼滚转系统中的参数不确定性和不确定性非线性问题,提出一种基于输出反馈型扩张状态观测器的直接模型预测控制方法.该方法以扩张状态观测器估计系统扰动并以前馈补偿的方式融入控制器设计,结合较精确的舵翼滚转模型实现滚转状态预测和控制.在转速更新时间间隔内对非线性参数进行线性化处理,将复杂的积分遍历运算转换为低阶函数直接求解问题,大幅度降低了运算量.仿真实验结果表明:该方法能快速准确地对状态和干扰进行估计,且与传统控制方法相比,具有精度高、响应快、抗干扰及参数变化能力强的特点.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2019年10期)

罗菲,杨晓燕,蔡武德[9](2019)在《温度控制直流电动机转速电路的实现》一文中研究指出利用51单片机作为主控模块,以DS18B20数字式温度传感器为温度采集模块。单片机根据DS18B20温度传感器采集的温度信息产生PWM信号,并将PWM信号送到直流电动机驱动芯片上,实现温度对直流电动机转速的智能控制。(本文来源于《科技风》期刊2019年28期)

陈辉,张旸明,蒋冬青,管旻珺,刘闯[10](2019)在《开关磁阻电机共上管功率变换器的宽转速安全退磁控制策略》一文中研究指出开关磁阻电机(SRM)用共上管功率变换器可以有效地减少功率开关器件的数量,降低系统成本,同时也具备传统不对称半桥变换器相间独立、励磁快等优点,但是公共上管的存在将出现各相退磁困难的问题。该文以2(n+1)共上管功率变换器下四相8/6结构SRM为研究对象,研究电流斩波控制和角度位置控制时安全退磁的角度优化控制策略,理论推导共上管功率变换器临界退磁换相时的导通宽度,确保系统在宽转速范围内高效可靠的运行;并通过仿真分析及实验结果验证了共上管变换器的SRM在电流斩波控制(CCC)和角度位置控制(APC)模式下安全退磁的控制参数的合理性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年19期)

转速控制论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

根据串励直流电机软特性,当其转矩很小时会产生较高的转速导致电机飞转,运行时会产生大量噪声。首先,提出了一种利用IGBT组成的同步Buck电路在供电侧稳定供电;其次,经过卡尔曼滤波抑制噪声以获取正确的转速值;最后,通过给定PWM波占空比来得到卡尔曼滤波后的转速值,大大简化了非线性系统的控制,利用同步Buck电路实现电源对电机的稳定高效供电。结果表明,此算法转速误差率小于2%,提高了系统的稳定性。通过Simulink建立了整个电机系统的数学模型,验证了此方法的可靠性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

转速控制论文参考文献

[1].赵勇,严斌,殷帅,时虹.电传动推土机双侧驱动转速控制策略[J].机械设计与制造.2019

[2].王晓雷,吴元星,李志恒,郭飞亚.基于卡尔曼算法的直流串励电机转速控制系统研究与设计[J].机电信息.2019

[3].张龙,叶松,张宝国.基于FPGA的伺服电机转速控制系统研究[J].计算机测量与控制.2019

[4].霍召晗,许鸣珠.基于小波神经网络PID的永磁同步电机转速控制[J].电机与控制应用.2019

[5].吉洪智,赵朝会,胡怡婷,丁帆,建照阳.永磁同步电动机超螺旋非奇异快速终端滑模转速控制[J].上海电机学院学报.2019

[6].侯凯泽,戴隆翔,蒋邹,李彬,赫家宽.高转速滚筒洗衣机脱水振动分析与控制[J].环境技术.2019

[7].徐儒凤,李梦晨,李明龙,张冉,胡宗杰.内燃机增程器转速波动控制策略研究[C].2019中国汽车工程学会年会论文集(2).2019

[8].殷婷婷,贾方秀,于纪言,王晓鸣.基于扩张状态观测器的双旋弹丸舵翼转速预测控制[J].北京理工大学学报.2019

[9].罗菲,杨晓燕,蔡武德.温度控制直流电动机转速电路的实现[J].科技风.2019

[10].陈辉,张旸明,蒋冬青,管旻珺,刘闯.开关磁阻电机共上管功率变换器的宽转速安全退磁控制策略[J].电工技术学报.2019

论文知识图

无刷刷直流电机驱驱动控制系统叶片挤压系统原理结构示意图独立回路夹紧力与速比控制原理示意图热平衡测试结果装配AMT系统的试验样车缓慢起步试验曲线

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