奥氏体异种钢接头论文_李太江,姚兵印,刘福广,张建强,章应霖

导读:本文包含了奥氏体异种钢接头论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:耐热钢,异种,奥氏体,应力,脆性,焊丝,焊条。

奥氏体异种钢接头论文文献综述

李太江,姚兵印,刘福广,张建强,章应霖[1](2011)在《超超临界机组奥氏体/马氏体异种钢接头蠕变数值模拟》一文中研究指出采用有限元方法对超超临界火电机组中新型奥氏体耐热钢HR3C/马氏体耐热钢T91异种钢接头在600℃/42.26 MPa内压作用下的最大蠕变主应力、von Mises等效应力和应力叁轴度进行了数值模拟.结果表明,对于HR3C/T91异种钢接头,最大主应力峰值位于焊缝/T91界面附近区域,蠕变孔洞易于在焊缝/T91界面区域形成;von Mi-ses等效应力峰值同样位于焊缝/T91界面附近区域,因而,焊缝/T91界面区域内的蠕变孔洞易于扩张;应力叁轴度的峰值分别位于HR3C/焊缝和焊缝/T91界面处,与界面重合.焊缝/T91界面处的应力叁轴度数值较大、变化较小,采用应力叁轴度可以更准确地描述HR3C/T91异种钢接头界面蠕变孔洞扩张及裂纹扩展特性,焊缝/T91界面为接头的薄弱环节.(本文来源于《焊接学报》期刊2011年07期)

张建强,李太江,姚兵印,刘福广,章应霖[2](2010)在《超超临界机组奥氏体/马氏体异种钢接头蠕变数值模拟》一文中研究指出采用有限元方法对超超临界火电机组中新型奥氏体耐热钢HR3C/马氏体耐热钢T91小径管焊接接头在600℃、42.26Mpa内压作用下的蠕变最大应力、VonMises等效应力、应力叁轴度和等效蠕变应变进行了数值模拟。结果表明,对于HR3C/T91异种钢接头,对于HR3C/T91异种钢接头,最大主应力峰值始终位于焊缝/T91界面附近区域,蠕变孔洞易于在焊缝/T91界面区域形成;VonMises等效应力峰值始终位于焊缝/T91界面附近区域,因而,焊缝/T91界面区域内孔洞易于扩张;应力叁轴度的峰值分别为位于HR3C和焊缝/T91界面处,且焊缝/T91界面处的应力叁轴度变化较小,数值较大;等效蠕变应变出现双峰值,最大等效蠕变应变均位于离焊缝/T91界面一定距离,界面附近区域存在蠕变拘束。焊缝/T91界面区域为接头的薄弱环节,采用应力叁轴度HR3C/T91异种钢接头界面蠕变孔洞形核、扩张及裂纹扩展特性更为准确。(本文来源于《第十五次全国焊接学术会议论文集》期刊2010-07-02)

侯哲辉,梁军[3](2007)在《铁素体与奥氏体异种钢接头专用焊条的研制》一文中研究指出针对如何解决大容量高参数电站锅炉受热面管的异种钢接头失效问题,对研制专用焊条的试验过程进行了阐述,并就如何解决异种钢焊接接头的早期失效及其机理进行了分析,通过专用焊条EN317与通用焊条的各种性能对比试验,证明研制的专用焊条可以解决异种钢接头早期失效。(本文来源于《山西电力》期刊2007年01期)

章亚林[4](2002)在《奥氏体/贝氏体异种钢接头运行早中期组织性能分析》一文中研究指出针对奥氏体 /贝氏体异种钢焊接接头运行中的早期失效倾向 ,从实际运行一个大修期 (约 2万h)的 10 2 5t/h锅炉高温过热器上取样进行组织性能分析。通过金相组织分析 ,α相观察、晶间腐蚀试验、拉伸试验、弯曲试验等 ,发现运行 2万h后SA2 13-TP347H + 12Cr2MoWVTiB异种钢焊接接头常温力学性能没有明显变差 ,但奥氏体晶界已处于明显的敏化状态 ,易受到晶间腐蚀和应力腐蚀 ;12Cr2MoWVTiB侧近焊缝部位有明显的氧化沟槽现象 ,易形成应力集中并诱发根部微裂纹。在试验分析的基础上 ,提出了确保此类异种钢焊接接头安全运行的措施(本文来源于《热力发电》期刊2002年01期)

章应霖,杨厚君,吕文厂,曹晟[5](1999)在《焊接工艺因素对电站铁素体/奥氏体异种钢接头早期失效的影响》一文中研究指出文章扼要归纳了F/A异种钢接头早期失效的特征,分析了影响早期失效的冶金学和力学因素,提出可用焊后高温回火和适当增加铁素体侧坡口角的办法降低纲102/Inconel182/TP347H接头的早期失效倾向。高温持久强度试验,高温承载加速模拟试验,残余应力测试结果都证明了上述措施是有效的。(本文来源于《电力建设》期刊1999年01期)

孟庆森,韩培德,杨世杰,梁军[6](1997)在《铁素体-奥氏体异种钢接头的界面组织及力学性能》一文中研究指出为提高电站锅炉过热器铁素体-奥氏体异种钢焊接接头的高温蠕变断裂强度和服役寿命,设计了专用的镍基填充材料及组合焊接接头。通过对不同焊缝接头的高温蠕变力学试验、焊缝界面组织变化分析、碳扩散和热应力的测试分析,认为在高温低应力的条件下,接头焊缝界面及热影响区碳元素扩散迁移和碳化物聚集是影响接头蠕变断裂强度的重要原因;用镍基焊缝作为过渡段的组合接头具有较小的界面热应力和较高的持久强度。(本文来源于《焊接学报》期刊1997年02期)

丛欣滋[7](1989)在《铁素体/奥氏体异种钢接头的蠕变断裂行为》一文中研究指出前言在电站锅炉的过热器和再热器及气冷反应堆和快中子反应堆中有很多铁素体/奥氏体异种钢接头,这些在蠕变工况下运行的异种钢接头过早失效是一个引人注目的技术问题。异种钢接头失效使电厂被迫停机,经济损失很大。虽然国外在这方面已进行过长期大量的研究,但对失效的根本原因至今没有统一的认识。长期以来,人们普遍认为热膨胀系数不匹配和热影响区产生脱碳带是失效的主要原因。但有很多失效现象用这些机理不能解释。本文通过用10种不同蠕变断裂强度焊接材料焊接的异种钢接头蠕变断裂试验结果表明,试验的断裂位置与材料之间的(本文来源于《发电设备》期刊1989年08期)

王同芬[8](1989)在《奥氏体与铁素体异种钢接头焊接性及工艺试验研究》一文中研究指出本文为了研究12Cr2MoWVTiB、12Cr1MoV 钢管与奥氏体异种钢的焊接性,对所进行的工艺试验进行了介绍。(本文来源于《焊接技术》期刊1989年03期)

丛欣滋[9](1989)在《铁素体-奥氏体异种钢接头高温失效原因的分析》一文中研究指出通过用镍基合金、奥氏体和铁素体填充材料焊接的铁素体-奥氏体异种钢接头的蠕变断裂试验结果表明,材料之间的蠕变强度不匹配是异种钢接头高温运行中过早失效的主要原因。为了改善铁素体钢和奥氏体钢之间蠕变强度差别太大的问题,接入一段蠕变强度介于两者之间的过渡段,结果可使异种钢接头的蠕变断裂强度(寿命)达到铁素体同种钢接头的水平。(本文来源于《焊接学报》期刊1989年01期)

丛欣滋[10](1989)在《铁素体/奥氏体异种钢接头蠕变断裂研究》一文中研究指出为了改善铁素体钢与奥氏体钢之间蠕变强度差别太大的问题,在它们之间接入一段蠕变强度介于之间的过渡段,两条焊缝再选择两种不同蠕变强度的焊条分别焊接,结果可使铁素体/奥氏体异种钢接头的蠕变断裂强度达到铁素体同种钢接头的水平,试验结果进一步证明材料之间蠕变强度不匹配是异种钢接头高温运行过早失效的主要原因。(本文来源于《锅炉技术》期刊1989年03期)

奥氏体异种钢接头论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用有限元方法对超超临界火电机组中新型奥氏体耐热钢HR3C/马氏体耐热钢T91小径管焊接接头在600℃、42.26Mpa内压作用下的蠕变最大应力、VonMises等效应力、应力叁轴度和等效蠕变应变进行了数值模拟。结果表明,对于HR3C/T91异种钢接头,对于HR3C/T91异种钢接头,最大主应力峰值始终位于焊缝/T91界面附近区域,蠕变孔洞易于在焊缝/T91界面区域形成;VonMises等效应力峰值始终位于焊缝/T91界面附近区域,因而,焊缝/T91界面区域内孔洞易于扩张;应力叁轴度的峰值分别为位于HR3C和焊缝/T91界面处,且焊缝/T91界面处的应力叁轴度变化较小,数值较大;等效蠕变应变出现双峰值,最大等效蠕变应变均位于离焊缝/T91界面一定距离,界面附近区域存在蠕变拘束。焊缝/T91界面区域为接头的薄弱环节,采用应力叁轴度HR3C/T91异种钢接头界面蠕变孔洞形核、扩张及裂纹扩展特性更为准确。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

奥氏体异种钢接头论文参考文献

[1].李太江,姚兵印,刘福广,张建强,章应霖.超超临界机组奥氏体/马氏体异种钢接头蠕变数值模拟[J].焊接学报.2011

[2].张建强,李太江,姚兵印,刘福广,章应霖.超超临界机组奥氏体/马氏体异种钢接头蠕变数值模拟[C].第十五次全国焊接学术会议论文集.2010

[3].侯哲辉,梁军.铁素体与奥氏体异种钢接头专用焊条的研制[J].山西电力.2007

[4].章亚林.奥氏体/贝氏体异种钢接头运行早中期组织性能分析[J].热力发电.2002

[5].章应霖,杨厚君,吕文厂,曹晟.焊接工艺因素对电站铁素体/奥氏体异种钢接头早期失效的影响[J].电力建设.1999

[6].孟庆森,韩培德,杨世杰,梁军.铁素体-奥氏体异种钢接头的界面组织及力学性能[J].焊接学报.1997

[7].丛欣滋.铁素体/奥氏体异种钢接头的蠕变断裂行为[J].发电设备.1989

[8].王同芬.奥氏体与铁素体异种钢接头焊接性及工艺试验研究[J].焊接技术.1989

[9].丛欣滋.铁素体-奥氏体异种钢接头高温失效原因的分析[J].焊接学报.1989

[10].丛欣滋.铁素体/奥氏体异种钢接头蠕变断裂研究[J].锅炉技术.1989

论文知识图

奥氏体异种钢接头的失效过程奥氏体异种钢接头的失效过程(...2 异种钢焊接接头显微硬度结果示意图异种钢焊接接头显微硬度结果示意图(a)316L不锈钢过热区的透射电镜显微照片...塑性梯度曲线

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