关于提高AVC系统控制成功率的研究

关于提高AVC系统控制成功率的研究

国网恩施供电公司湖北省恩施州445000

摘要:恩施地区电网结构薄弱,用电负荷峰谷差较大,220kV主网电压合格率受此因素影响,电压波动性大,控制困难。恩施在上线D5000智能技术支持平台后,依托D5000平台中AVC系统功能模块开展主网电压自动控制,提高了主网电压合格率、减小了电压波动范围、提高了系统电压质量、降低了线损、减轻了调控员工作量等。

关键词:AVC模块;人工操作;操作闭锁

一、现状调查

恩施地区水、风电资源丰富,但电网结构薄弱,目前仅通过一座500kV恩施变电站与湖北电网、重庆电网相连,丰水期电力大量外送,枯水期负荷大幅购进,且用电负荷峰谷差较大,其220kV主网电压合格率受此因素影响,电压波动性大,控制困难。恩施在湖北省地市级公司中首先上线D5000智能技术支持平台,依托D5000平台中AVC系统功能模块开展主网电压自动控制,提高了主网电压合格率、减小了电压波动范围、提高了系统电压质量、降低了线损、减轻了调控员工作量等。随着恩施电网上划国网湖北省电力有限公司,电网进入发展快车道,恩施电网正一步步摆脱网架薄弱,管理落后的状况,但快速发展也给电网管理提出了更加严格的要求,220KV主网电压合格率、波动值作为主要考核指标,更是管理的重中之重。恩施电网220kV变电站所接无功补偿设备大部分为低压电抗器,还有小部分的电容器,地区负荷特点突出,负荷购进及外送同时存在,负荷峰谷差大,对电压波动性影响很大,电抗器的投退特别频繁,AVC自动投退的过程中,因为策略制定不合理、拓扑异常、遥信遥测数据异常、补偿设备长时间不操作闭锁等原因导致无功补偿设备不正确投退,很多时候需要转人工操作,未达到智能系统控制要求,同时也严重影响220kV主网电压合格率及日最大波动值的控制,也大大增加了值班调控人员的工作强度,随着电网的不断壮大,调度管辖设备越来越多,提高AVC的动作成功率意义重大。恩施地区D5000智能技术支持平台中AVC模块功能于2016年开始逐步调试闭环,至2017年将所有220kV变电站及110kV变电站闭环。通过一年多时间对AVC模块功能的调试应用,对调试中出现的问题结合电网实际进行解决,AVC模块基本满足日常电网电压控制需要,但动作成功率还比较低,详细如下表1所示。

表一2017年1月至12月AVC系统动作成功率统计

四、对策实施

1、对策一:控制策略调整

根据负荷高峰时段负荷及不同厂站间的负荷特点设定不同的策略,并根据电网不同时期负荷特性进行策略的动态调整,提升AVC的动作成功率。

2、对策二:提升遥测数据质量

统计电压数据上送质量不佳的厂站,联系检修公司结合现场情况进行数据分析。电压遥测数据质量不佳主要受厂站端设备采集精度,装置采集精度,主站端死区监测等的影响。通过联系现场在相关厂站检修调试的时候查找电压互感器数据精度不够的原因,改变测控、远动参数设置,降低主站端对死区监测的范围,减小系统对死数的检测。

3、对策三:解除部分异常信号对AVC的闭锁条件

因为各种原因,厂站内部分信号经常会出现频繁上送的情况,而这些信号实际对AVC自动控制操作无影响,但系统在监测到异常信号后会闭锁操作。通过对各种异常信号的分类,将不影响AVC自动控制系统操作的信号解锁,提高AVC的动作率。

4、对策四:减小拓扑异常的影响

恩施电网拓扑结构较为复杂,相关联的厂站、线路较多,减小拓扑异常对AVC操作的影响只能通过降低拓扑异常发生的频率和解锁部分拓扑异常对AVC控制的闭锁条件来实现。拓扑异常原因很多,主要有遥信遥测数据异常,参数设置不正确,图形图元不正确等,QC小组通过对D5000系统的各类参数,图形的系统检查,大大减小了系统的拓扑异常频率。

五、巩固措施

因AVC完全靠采集的P、Q、U及主变档位、开关位置等遥测遥信量工作,当上述数据本身不准确或不正确时,难以保证AVC正常工作。调度员、自动化人员平时应注意这些数据的准确与正确性。调控人员当值期间如观察到AVC动作行为不正确,应及时抄录相关SCADA数据,以便分析和查明AVC动作行为不正确的真实原因。

参考文献:

[1]电力系统机网协调

[2]中国电力出版社

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