一台220kV修理变故障分析及处理

一台220kV修理变故障分析及处理

(特变电工衡阳变压器有限公司湖南衡阳421007)

摘要:对一起220kV修理变的油色谱试验数据进行了分析,再结合直流电阻数值,研判了变压器的故障位置和故障类型。根据变压器吊罩解体后的检查结果,判断变压器为低压绕组短路后引起匝间放电故障,通过采取更换三相低压绕组,提升低压绕组抗短路能力后解决问题。

关键词:修理变;色谱分析;放电性故障;抗短路能力

1引言

电力变压器是电力系统中的一个重要组成部分,变压器的安全稳定运行是电力系统稳定运行的重要保障,是供电稳定可靠的重要保障。保障电力变压器的安全稳定运行,无论是对发电厂还是输电系统,都是重要的研究课题。因为运行在电力系统中的各种变压器,发生各种故障有时是在所难免的,特别是发生短路故障时,由于短路电流比较大,受到的电动力冲击也比较大,很可能造成变压器绕组变形,破坏主纵绝缘系统,对变压器产生了巨大的危害,严重时导致变压器报废,造成巨大的经济损失。

本文中笔者通过某220kV变电站运行中的一台高备变发生故障后的原因分析,研判了故障类型,通过变压器吊罩解体检查,找到了故障原因,并通过更换绕组后解决了问题,为今后处理同类故障提供了参考依据。

2故障经过

该变压器型号为SFFZ-31500/220,额定容量31500/20000-11500kVA,额定电压220/6.3-6.3kV,连接组别YNd11-d11,1993年制造,运行时间超过20年。

2017年12月12日上午10时10分,#01高备变跳闸。检查后发现,该变压器“差动保护”动作出口跳变压器,同时变压器发“轻瓦斯”信号。对变压器本体、低压分支封母、各分支配电柜以及高压开关、低压开关进行目测检查均无异常,也没有闻到短路烧弧等异味。但发现瓦斯继电器内存在少量气体。

对变压器进行了绕组绝缘电阻、直流电阻、泄漏电流、绕组连同套管介损、末屏绝缘电阻及介损、变压器油耐压等试验,发现低压II分支绕组BC相间直流电阻Rbc值较其他两相间直流电阻值偏大,直流电阻值线差达13.8%,远超国家标准,油色谱数据详见下页内容,其余各项试验未发现异常。

3变压器试验数据分析

3.1油色谱数据分析

#01起备变发生跳闸后,立即取变压器油样进行化验分析。分别取了变压器本体和瓦斯继电器中的油样,表1为12月12日取油样后各组分气体含量,表2为12月13日取油样后各组分气体含量。

表1第一次油样油中溶解气体含量

表2第二次油样油中溶解气体含量

采取三比值法来判断故障类型,依据《DL/T722-2014变压器油中溶解气体分析和判断导则》,表1中,变压器本体的编码为002,瓦斯继电器的编码为102;表2中,变压器本体的编码为102,瓦斯继电器的编码为102。

表1数据为12月12日变压器刚发生跳闸时的检测数据,不能反映故障类型,表2数据为24小时后的检测数据,可以预判故障类型。表2编码为102表明变压器内部发生了电弧放电,同时对比两组气体数据,各组分气体量都急剧增加,尤其是C2H2气体,增加了100倍。初步研判,故障点可能是绕组的匝间或者层间放电,相间闪络,分接引线间油隙闪络,选择开关拉弧等。还要与其他试验项目相结合,才能进一步确定故障点。

3.2绕组直流电阻数据分析

表3:低压绕组直流线电阻测试数据

上表为变压器现场发生跳闸后,检测到的低压II分支直流线电阻数据,可以看出,Rbc数值较其他两相数值偏大,三相低压绕组线不平衡率达13.77%。

表4:低压绕组直流相电阻测试数据

上表为变压器返回到工厂内,吊罩后,测试的每相低压绕组电阻值,c相电阻值明显偏大,三相绕组相不平衡率达27%。

从以上两项测试数据分析,低压c相绕组内存在明显异常。

4解体检查

变压器吊罩后,油箱内表面完好,没有放电痕迹;变压器器身外表面经过仔细检查,没有发现明显放电迹象,各引线包扎完好;剪断引线后,解体线圈组装,重点检查低压绕组,高压和调压绕组解体过程中采取措施保护到位;在解体过程中,详细检查每个绕组的主、纵绝缘结构,并做好详细记录。

该产品为低压双分裂结构,低压绕组为双U型,轴向排列,即上下两个双层螺旋式绕组。解体过程中发现,该低压绕组只有内层绕组的内撑条,和两层间的层间撑条,无硬绝缘筒,无外层外撑条。导线规格经测量为ZB-0.3,单根线规为2.25×8.5mm,20根并绕。a和b两相完好,解体到c相时,在上部的外层绕组表面处,有较大面积的凹陷,绕组局部幅向变形;移走低压绕组后,在芯柱围屏上,正对变形处,有较大长条形放电痕迹,取样后发现碳化现象明显。具体如图1和图2。

图1图2

从图1可以清楚看到,该产品受到了很大的突发短路力的作用,整个上部绕组在跨3档范围内,发生了绕组幅向凹凸变形,变形区域占整个绕组高度的2/3,在绕组变形的区域,导线绝缘受到破坏,出现了匝间短路,发生了电弧放电,形成图2中绝缘筒外表面的黑色碳化区域。

5变压器故障分析

变压器解体后,可以清楚看到变压器运行过程中发生了系统短路,变压器受到了巨大的短路力的作用,低压c相绕组幅向失稳变形严重,绕组幅向变形导致导线匝绝缘损坏,发生了匝间短路放电。油色谱数据分析和直流电阻数据分析与实际情况相吻合。关于短路力的实例计算,参考文献的1和2都进行了详细的过程分析,本文不再重复理论计算和分析。

本文中论述的产品是返修产品,于20世纪90年代的设计和制造,投运了>20年,属于年久运行的服役后期,绝缘老化现象明显,油色谱数据中的CO2与CO的比值大于7可以验证。对于此类变压器的修理,承受短路力能力提升和绝缘修复为重点。通过近期多台不同生产厂家类似时期的产品修理发现,低压绕组的结构都比较类似,没有内副撑条和硬绝缘筒,没有外撑条,变压器抗短路能力不高,这可能与当时的变压器制造工艺水平有直接关系。

6变压器修理

结合各项试验数据分析,经变压器吊罩解体后各结构的详细检查,再结合用户的实际需求,更换三相低压绕组为最佳修理方案。重点提升低压绕组的抗短路能力:

(1)从设计角度,增大单根导线截面积和屈服强度值,增加绕组内副撑条和硬绝缘筒,增加绕组外撑条。

(2)从工艺控制角度,绕组绕制时,要求导线拉紧,保证线饼幅向紧实;套装时保证绕组撑紧,各撑条避免悬空;绕组进行恒压干燥处理;对高压绕组和调压绕组进行详细检查,并进行油污冲洗处理,对绕组出头重新绝缘包扎,松动处绑扎绑紧处理;更换绕组间各绝缘纸筒;对变压器进行整体清理和检查;对引线部分进行修复处理,低压铜排冲洗镀锡,与低压绕组出头采取接线片连接;对变压器器身整体进行煤油气相干燥处理;

对于绕组故障的修理变,主要的处理方式有:更换单个故障绕组、更换同相三个绕组、更换所有绕组。对于运行20年以上的变压器,以更换同相三个绕组或者更换所有绕组为首选修理方案,因为随着科技的进步,铜导线和绝缘材料的性能都发生了较大变化,如更换单个故障绕组,容易发生三相电阻不平衡问题。对于运行10年以下的变压器,可以采取更换单个故障绕组方案,但要保证三相电阻平衡率满足国标要求。对于运行10-20年的变压器,根据实际情况采取修理方案。

7结束语

本文中笔者对一起220kV修理变进行了详细的故障分析,通过油色谱数据分析和直流电阻测量研判故障类型和故障点,经变压器解体验证了变压器的故障类型。对于修理变压器,根据实际的故障类型,再结合用户需求进行修理方案选取,本文中论述的故障变压器采取了更换三相低压绕组,通过设计和工艺手段提升变压器的抗短路能力,截止日前,修理后的变压器已经安全稳定运行10个月。本文论述的实例为日后故障变的修理提供了参考意义。

参考文献

[1]李中祥、李英等,一起变压器平衡绕组短路损坏的强度校核与分析[J].变压器,2015,52(9):10-15.

[2]褚微,梁作德,杜昀霈等,变压器的抗短路能力分析与计算[J]变压器,2013,50(12):1-7.

[3]林永平,一台主变发生放电性故障的色谱监测分析与启示[J]变压器,2011,48(11):67-70.

[4]DL/T722-2014变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].

[5]尹克宁.变压器设计原理[M].北京:中国电力出版社,2008.

作者简介:

田国华(1979-),男,河南郸城人,硕士研究生,特变电工衡阳变压器有限公司主管工程师,长期从事大型电力变压器设计与研发工作。

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