关键字:储存罐调制自主开发
1.项目背景及选题理由
项目申报时值公司香精香料配送站迁移,制丝车间与香精香料配送站工作协调期间,原调整设备划归香精香料配送站。制丝车间不再拥有调整设备,为满足制丝车间香料调制需求,经过企业部门协商,利用一楼储存层储罐开发调制功能,实现停用设备再利用,调制功能拓展,需进行相应的设备改造。在问询原设备厂商设备改造,报价60万,远高于预期。经部门申请,企业同意自主开发香料厨房储存罐拓展调制功能。
储存罐功能:保温罐,储存罐远程进料、储存罐远程送料、清洗。
调制罐功能:保温罐,定量加水、定时保温、自动清洗。
2.设定目标
生产团队要求利用香料厨房一楼现有加香罐设备,通过一定技术改造,使之符合调制罐使用功能需求:
1.调制罐具备定量加水功能;
2.调制罐具备定时保温功能;
3.调制罐具备自动清洗功能;
4.上位机操作界面开发,满足设备状态可视化,料(香)液温度、重量可视化需求。
3.方案确定
设备团队对应既定目标,集思广益,并做好现有资源摸底调查。采用头脑风暴法,决定:
1.利用目前香料厨房电控系统采用的可编程控制器进行底层功能开发;
2.利用制丝车间普遍使用的上位RSVIEW32项目进行监控界面开发;
3.机电维修团队确保基础设施的功能性完好、合理、安全。
4.实施对策
前期工作:在充分可行性分析基础上,机械切割焊接抬升储罐支架,便于糖香料排放。对应管道延长焊接,成本8千元人民币。
对策一:进行调制罐B11,B12,B13的程序编辑
一、设计调制罐功能
根据生产实际需求,我们通过查询相应的设备说明书,测绘出调制罐对应功能的工作流程。
1.定量补水过程:设定补水后总量,按下对应罐补水按键,补水开始,到达补水量后自动关闭或者按下补水停止按钮停止补水。
2.定时保温过程:设定保温温度,按下对应罐调制按键,调制加热开始,到达保温温度后维持温度搅拌10分钟后自动停止或者按下调制停止按钮停止调制。
3.自动清洗过程:按下对应罐清洗按键,清洗开始,到达维持清洗喷淋水5分钟后停止或者按下调制停止按钮停止调制。
4.以上三种过程互锁。二、将流程图编译成PLC程序
具体实现使用罗克韦尔5000实现。
对策二:进行香料厨房监控界面的开发
一、设计新界面
图1全新的界面
具备:1加热蒸汽阀门,搅拌电机对应工作状态颜色指示2状态显示指示框,满足对应设备工作状态显示,无显示为关闭3调制启动停止,补水启动停止,清洗启动停止按钮4设定调制温度,5罐体内当前温度,重量显示补水重量。
二、进行RSview32监控机项目的数据库编辑
将界面上用到的所有数据标签在这里进行一一对应,激活。
完成编辑后,团队同时进行了测试,确保界面功能可靠。
对策三:机电设备功能性保障到位
一、我们在实际调试过程中发现,新调制罐加热效果很不理想。针对这种情况,我们进行一个单独的PDCA循环。
1.1现状调查:
我们实际用清水介质测量后,发现水温2小时仅提升10℃,而且温度达到一定程度就无法再往上升,不能满足实际生产需求。
1.2原因分析:
小组经头脑风暴,排除了其他可能的因素,把要因锁定为罐体内保存的冷凝水无法排放,引起加热蒸汽无法有效运作。
而无法排放的原因是冷凝水回收系统有背压,对冷凝水的排放造成阻滞。二、个别设备传感器工作不正常。
小组安排责任人进行零部件、线路、软件组态三个方面的排查,最终发现B13温度传感器接头处线缆脱焊。
鉴于此,责任人进行了修复,并进行了传感器的自主校验工作。
5.效果检验
对策实施后,项目组进行了功能的调试,经反复验证,DEBUG除错,预定目标功能已正常实现,并能满足生产需求。
该项目整个过程均由车间自主完成,整个过程集思广益,充分利用改造过程进行编程、人机界面制作等项目技能培训,实现典型案例分析;充分利用原有设备将位置调整,机械安装,更换零配件成本控制到1万元。通过精益管理,为创建标杆企业做出积极贡献。