(大唐甘肃发电有限公司甘肃兰州730332)
摘要:大唐甘谷发电厂1号机组2、3轴承从2008年6月初轴振逐渐增大,特别是2号轴承出现了间歇性高幅振动。针对这种情况进行了分析,并利用C级检修机会进行了处理;处理后的运行效果比较理想。现对其产生的原因及处理过程进行了分析,以供新机组参考
关键词:油档积碳;间歇振动;动静碰摩
Abstract:Theshaftvibrationoftheno.2、3bearingofDatangGanguPowerPlantUnit1increasedfromearlyJune2008,especiallytheno.2bearingappearedintermittenthighamplitudeofvibration.Itwasanalyzedinresponsetothissituation,andtakeadvantageofC-Checkopportunitytoprocess;theoperatingresultsaftertreatmentisideal.Nowitscausesandtreatmentprocessesareanalyzed,inordertoprovidethereferenceforthenewunit.
Keywords:Oilgearcarbon;intermittentvibration;Statorrubbing
引言
甘谷发电厂1号汽轮机为北重汽轮电机有限责任公司制造的直接空冷机组,型号为NZK310-17.75/540/540,,2007年12月投运。2008年9月开始至2009年5月,汽轮机二瓦多次阵发性振动,每次持继时间一般在15分钟左右不等,多数情况下振动可自行消失、恢复正常。2瓦X向振幅正常时一般为40-50um,振动时最大达到了180um。适逢机组C修,重点对油档进行了检查,发现1、2、3、4瓦油档不同程度的积碳,其中2、3瓦处油档积碳较严重,将积炭进行了较为仔细的清理后,再次启机后一切正常。
1振动特征
1.1每天2瓦振动超过76um的可多达5-6次,每次振动幅值越高,振动后跌落的点也越低,下次振动的间隔也长一些。
1.2振动波动和不稳定:振动总是交替进行,一次振动后又锯齿形慢慢上升。达到一定值后直线上升。
1.3振动的基频分量波动和突变,定常振动值为45um,主频50Hz,25Hz分量时有时无,100Hz分量稳定持续。阵发性振动时50Hz分量上升至通频的20%左右。
1.4每次振动发生时,上升的频段中,50Hz的是主要上升谱。一般从观察来看可从18um涨到70um。在50Hz上涨过程中25Hz也有小幅上涨,一般从4um涨到6um左右。
1.5振动波形增大与消失的关系曲线呈前倾后弯形状。
图二2瓦振动波形的变化
振动特征分析:
3.1从频谱图上可以看出在振动发生后主要是1倍频上升的较大,但振动后可以回到原先值可以排除动不平衡造成。同比对照其它机组排除轴承座动刚度不足之后,其故障原因可排除转子不平衡过大。
3.2低频分量占主频量不是很大,而且从就地油膜压力来看,油压有4MPa左右。而且25周的分量只有4-6um。说明该轴承工作稳定性还是比较好。从轴心轨迹图上看,基本可以说是一个椭圆,而且椭圆的复位性也比较好、同时考虑低频分量的百分比,可以排除油膜涡动。
3.3转轴径向碰磨是由于碰磨使转轴表面径向受热不均,引起热弯曲产生了不平衡振动。因此转轴碰磨振动的频谱特征是转子热弯曲振动,即以基频为主,并有明显的高频分量,高阶振动分量一方面决定于转子热弯曲值,另一方面与振动系统相应频率下是否共振直接有关。从X、Y向的振动波形图来看,波峰多、波形粗糙、不稳定、有削波、有明显的小锯齿。可以说明存在轻微的碰摩。
3.4联轴器与转轴配合紧力不足,当联轴器与转轴紧力不足时,振动除了增大外,还会突然变小。振动突变不论是增大还是变小,都无时滞,而且振动幅值不能恢复到原始状态。从变负荷试验来看,振动与负荷没有一定的关联。负荷与振动没有规律,说明高、中压转子联轴器紧力没有大的问题所以这个原因也可能排除。
3.5转轴进入水或冷气,一般转轴进入水或冷气,转轴与水接触引起增大或消失的时滞很小,一般从振动开始增大至最大值,短者只有1~2min。而转轴碰磨振动存在明显的时滞,一般在5min以上,而且曲线呈前倾后弯形状。
用振动反相推理法初步判定为动静磋磨,振动主频率在绝大多数情况下均为1倍频;除此之外,频谱中主要只含有半倍频分量和2倍频;而且振动幅值也是时大时小,不够稳定,振动与其他参数变化的规律性不强。从这些振动特征综合分析可以认为,高压缸前汽封或油档局部磨碰是导致阵发性振动的主要因素,依据以上分析认定为振动原因为油档积碳引起。
图三油档高温碳化后图
4油档积碳分析
油档积碳的二个条件:
4.1油档上积碳的形成主引为油泥,由于油泥积累在油档上不及时排走在高温下逐渐形成了碳。而油泥的产生的机理为油变成酸性后氧化的结果,其检测指标现已经可以由专门机构可以进行检测,一般以“油泥形成趋势”这个指标定性。检测方式以1L油用1um的滤网过滤后检测残留物。油中产生的油泥是油档积碳的一个必要条件。
4.2油档处温度高是一个诱引,也是油档积碳的必要条件。现由于各种原因造成2、3瓦与高、中压缸接近处的保温保的不理想。没有达到保温工艺的要求。汽缸的辐射热及转子的温度导致2瓦处油档温度达到了160-180℃左右变化,3瓦的油档温度也达到了120℃左右。这样的高的温度加速的积碳的形成。
5油档积碳治理
5.1消除油箱负压对油档积碳的影响
油箱负压一般维持在150-300pa左右合适,这个“合适”的概念主要是由以下几个方面考虑:
5.1.1因各瓦回油一般是半管或多半管,可以使各轴瓦造成微负压,使各瓦回油通畅。不至于油档处喷油,及时把油气抽出以便在主油箱中分离。
5.1.2负压合适时,能从油档吸入一定量的空气能起到冷却油档的目的,减缓积碳的发生。
5.1.3如主油箱负压过高也存在一定危害,就是可能造成主油泵入口压力过低,影响主油泵的正常工作。
5.1.4如负压过高可能在主油箱密封不严处及各瓦油档处吸入灰尘、水汽,造成油质劣化。
消除油质、及油档温度等的影响:
5.2.1NAS1638颗粒污染度分级标准中小于NAS4级的标准5μm~15μm的颗粒每100mL液体中的颗粒数只有4000个,能长久的达到这个标准就可以大大减少油档积碳的机率。用现有的滤油机把滤网改成小于5um进行一次彻底过滤,主要是把油中的油泥过滤掉,也就是把形成积碳的罪魁祸首油泥去掉。
作好高、中压缸靠近轴承箱附近的保温,降低油档温度以减少油泥转换成碳的机率与速率。
在机组停机机会对油档进行清理检查,同时检查下油档处轴瓦回油的泄油口,如此口堵塞会导致少量的油不能及时跑掉引起积累、积碳。
5.3气密性油档的改造
气密封油挡就是针对原梳齿式油挡的缺点,在改进后的各种形式的密封油档中间部位通入一股干净、净化、常温及恒压的压缩空气,在内、外挡中间形成一道气密封腔室。利用气压密封有效阻止轴承箱外侧蒸汽漏入轴承箱,解决油中进水问题。也可将轴承箱内的透平油有效的密封在轴承箱内,防止汽轮机油的外漏。入口管用φ48mm的不锈钢管道接在φ133㎜仪用压缩空气母管道上,接至气密性油挡组件的进气总门、干燥过滤器、加热器、调压阀最后接至气密性油挡的密封腔。在气密性油挡组件装置中加装压力、温度监视仪表。而且对轴有良好的冷却作用,很好的解决油挡部位的高温积碳问题。
6结论
机组经过综合调整处理后,现各轴承振动一直正常,没有再出现间歇性的振动问题,所以做好主机的油务监督工作,保证主机油质正常,定期检查主机靠近轴承端保温情况,不合格时一定及时处理,维持油档温度在正常范围内是至关重要的,大大的提高了设备的安全性和可靠性。
参考文献:
[1]施维新.汽轮发电机组振动及事故[M],北京,中国电力出版社,2008
[2]陆颂元.汽轮发电机组振动[M],北京,中国电力出版社,2000
[3]陆颂元.大型机组动静碰磨的特征及现场应急处理方法[J],北京,中国电力,2003,(1):7-11
作者简介:
陈宪刚(1974-),男,工程师,在大唐甘肃发电有限公司主要从事发电企业振动管理、节能管理、运行管理工作。