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摘要:本文针对西门子的频繁打压问题进行研究探讨,对液压系统的泄露类型进行分析,对更换液压监控单元进行详细阐述。
关键词:液压机构;频繁打压;内漏;缺陷处理
0引言
某500kV变电站220kV西门子3AQ液压机构断路器在运行中存在频繁打压的问题。停电检修时,需要现将油路压力释放以便核对压力结点,故需旋开泄压阀泄压。在核对压力接点、重新打压至停泵后,发现阀块处发出“呲呲”的漏气声,并且在数分钟后压力便降至320bar重新起泵。判断该断路器机构液压系统存在内漏。
1原因检查
用螺丝刀快速按压泄压阀等动作后,阀块依旧传出漏气声。同时对该液压系统检查是否存在外漏,即重点检查:管接头拧紧是否因力矩不够而导致接头松动;是否存在接头卡套损坏、毛刺及破裂;是否存在是密封圈、垫片变形、损坏等问题。在得到否定答案后,可以锁定该断路器液压系统存在内漏,需要更换液压监控单元。
2处理过程
1)断开电机打压电源F1,缓慢顺时针拧开油压释放阀,让液压表压力缓慢下降至0。泄压完毕后,整个油路中都是在大气压力下的低压油。压力表指示的是高压油路的压力,此压力为相对压力,即对大气的压力。当与大气压力相等时,显示的相对压力为0。泄压实际上是将高压油路中的油释放到低压油路中去,此时油箱中的油面应该是会上升的。右侧泄压阀处,红色油路中的高压油通过泄压阀流入蓝色油路中,变为大气压力下的低压油。
2)将管路中的油排尽。用32''扳手拧开放油阀螺母,再将放油接头连接在放油阀上,用透明软管连接放油接头,透明软管的另外一端放置于干净的塑料桶中;最后再用扳手旋开放油接口处的螺母,开始放油,直至油放尽。
3)拆除模块。首先,拆除控制箱背面的高压油管和低压油管。其次,拆除液压监控单元上所有连接线。再次,拆除监控单元上的三个固定螺栓,用手拖住阀块,取下阀块。
4)将压力开关装在新的液压监控单元上。
由于我公司储备的备品只有液压表与阀块,并没有压力开关,而本次缺陷可能为液压监控单元阀块内部存在内漏现象,即我们拆下来的压力监控单元的压力开关,装在新的阀块上。
左侧两个黑盒子就是压力开关,此处的压力开关为机械式压力开关,是由微动开关、位移量与压力成一固定比例的弹簧管组成;液压系统的压力大小反映为弹簧管的位移量,位移量再驱动微动开关转化为电气信号。例如,当压力下降到压力低闭锁合闸,压力的降低就反映到弹簧管位移,位移量会驱动微动开关闭合,使接点接通,传出压力低闭锁合闸的电信号。
5)按照相反程序将阀块装回。
6)从机构箱油箱处注油,使管路充满油。具体步骤为:打开两层油箱盖,将之前塑料桶中的油倒回油箱中;观察三相油箱中的油是否均有上升;将油加至一半后,将油箱盖2盖上,并将塑料滤网装上。最后,从滤网中继续加油,将油加至塑料滤网处即可。
7)液压系统排气。由于刚刚加入液压油,管路中有可能存在气泡。气泡的存在,使油泵不能有效地将油从低压管路输出至高压管路,会使油泵持续运转而油压不能升高。因此我们应先对管路进行排气处理,将管路中的气体全部排出,如图1。
图1液压系统管路循环示意图
3总结
随着液压机构SF6断路器的应用日益普遍.其安全可靠性受到了越来越多的关注。当发生打压频繁或者漏油时,需检查确认漏油点,弄清是外漏还是内漏,亦需明白是分闸泄露或是合闸泄露,再进行针对性的处理。