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摘要:本文以某500千伏变电站在进行站用变倒换操作中造成全站站用电消失为基础,介绍了目前500千伏变电站站用电及备自投装置配置方式。深入分析站用电在各种运行方式下,备自投装置与一次设备的对应方式,以确保站用电运行的可靠性。
关键词:备自投;充电;放电;并列
1前言
该500千伏变电站站用变分别接至1、2号主变35千伏侧,35千伏采用分段接线方式。备用站用变为外接10千伏变电站为T接10千伏线路。35千伏1号站用变310、401开关运行供380伏Ⅰ段负荷。35千伏2号站用变320、402开关运行供380伏Ⅱ段负荷。10千伏0号站用变909开关运行,400开关热备用,站用变空载运行备用,分段410、420开关热备用。
同时配置两套南瑞科技的NSR641RF型备自投装置,分别完成1、0号站用变备自投和2、0号站用变备自投。两套备自投装置独立运行,有单独的跳、合闸出口及功能投退压板。
2正常运行方式下站用变备自投运作逻辑
正常运行方式下,1、2号备自投装置均投入运行,当1号站用发生故障停运,造成380伏Ⅰ段母线失压时,1号备自投装置动作过程如下:(1)跟跳1号站用变401开关(确保1、0号站用变低压侧分列运行);(2)合0号站用变400开关;(3)合备用分段410开关;(4)1号备自投放电。
此时,2号备自投仍正常运行,以满足在380伏Ⅱ段母线失压的情况下,可按以下过程动作:(1)跟跳2号站用变402开关;(2)合0号站用变400开关;(3)合备用分段420开关;(4)2号备自投放电。
该站备自投装置不具备可逆性,当1、2号站用电可恢复供电时,由运维人员手动将1(2)号站用变转至高压侧运行,低压侧热备用状态,拉开备用分段410(420)开关,合上1(2)号站用变401(402)开关,拉开备用变400开关。15秒后,1(2)号备自投充电,作好下一次站用电故障备自投准备。在此正常操作方式下,备自投均能正确动作和充、放电,而在本文所述500千伏变电站的操作中存在部分特殊操作,进而造成不同电压等的站用变低压侧并列运行。
3备自投误动造成站用变低压侧并列运行分析
3.1停用35千伏1号站用变
在前文所述标准运行方式下,因35千伏1号站用变需停电消缺,现场运维人员即采用备自投动作的方式将380伏Ⅰ段负荷倒至10千伏0号站用变。对现场测控装置记录进行分析如下:(因现场测控装置辅助信号较多,故在本文中,笔者对后台告警窗中信号进行筛选,均以重要有用信息做成表格形式进行分析)
之后,运维人员对备自投装置进行检查,确认站用电运行正常,即开展下一步操作,将35千伏1号站用变转至冷备用状态:
因1号站用变401开关为手车开关,将其拉至“分离位置”后,跳位继电器复归,控制回路断线,造成备自投装置401开关跳位复归。
3.2恢复35千伏1号站用变
第二日站用变检修工作结束后,16:35分现场运维人员即进行操作恢复站用电标准运行方式,操作步骤如下:
3.3事故分析
下面我们来分析操作过程是怎样造成10千伏0号站用变和35千伏2号站用变并列,过流保护动作跳闸的。当开特殊运行方式如下,全站380伏负载由2号站用变供电。
在恢复送电的操作中,运维人员首先将35千伏1号站用变转至高压侧支行,低压侧热备用;准备在拉开分段410、420开关后,合上401开关送电。然而未意识到此时1号备自投装置处于充电状态,当拉开410开关后,380伏Ⅰ段母线失压,1号备自投装置动作合上410、400开关,造成10千伏0号站用变和35千伏2号站用变低压侧并列运行,导致站用变保护动作跳闸,全站站用电消失。
因站用电特殊运行方式下,1号备自投装置在未完全满足其充电条件的情况下充电,并在操作中动作是造成全站站用电的消失的直接原因。运维人员在操作中未对操作后的相关信息进行检查,未发现在15:54将站用电倒为特殊运行方式时备自投装置已充电。当然,此次操作中,若运维人员首先拉开420开关,1号备自投装置动作合上400开关,亦不会造成站用变低压侧并列。