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摘要:当前,由于软件、硬件性能上的不足,许多变电站原有的综合自动化系统已无法满足变电站运行的需求,对其进行改造势在必行。本文结合某500kV变电站综合自动化系统改造实例,对其整体施工改造方案进行了详细的介绍,并进行了相关分析。
关键词:变电站;综自自动化系统;改造
0引言
随着我国社会经济的快速发展,社会对电力的需求日益增加,对电力系统供电质量的要求也越来越高。而500kV变电站作为电力系统中的重要组成部分,为确保电力系统的高质量供电,对500kV变电站综合自动化系统进行改造,确保电力系统的安全、稳定运行具有十分重要的意义。基于此,笔者进行了相关介绍。
1工程概况
220kV部分包括综自改造、刀闸更换、CT更换、取消220kV线刀及所有短引线保护、新增秦任双线6支避雷器、220kV接地网改造、CVT喷涂RTV、更换2023和2021断路器保护、新增一面保护管理机屏、更换220kV故障录波器两台、GPS扩容、新增直流分屏4面。
本工程为保护更换、设备改造工程,涉及一次设备的安装、改造,施工过程中涉及老设备拆除、电流、电压回路搭接及电流回路试验后的短接退出,施工风险较大,项目部在施工前要根据甲方安排的具体停电计划认真编写施工方案,根据现场实际情况合理安排本次改扩建工作。本次改扩建牵扯到一、二次拆除和搭接的较零散,项目部在施工前编写详细的拆除和搭接方案,并做好拆除后和搭接前的安措。
2工程特点与难点分析
2.1施工难度大,安全风险高
220kV配电装置接线方式为3/2接线方式,这种接线方式在220kV配电装置里很少见,每串包括3台断路器、3组电流互感器、8台隔离开关,第一串是线路变压器串,2号主变间隔在第一串侧向出线,第二串是线路变压器串,1号主变出线方向与线路相同,经站外中转塔绕回变电站接入主变,第三、四串为半串,目前为备用线,第五串为完整线路串。第六串为线路同方向出线,出线方向均在东侧。基本上每串都不同,这就需要针对每一串制定施工方案,确定拆除、安装、试验施工顺序。串间距离较近,刀闸、CT更换时吊车等机械设备无法顺序通行,针对具体间隔编写分串方案,测量、分析吊车行进及工作过程中与带电设备的距离,确定吊车行进路线和站位,分析施工危险源,最大程序的进行预控风险。
2.2工期紧、停电计划复杂
本工程从2011年2月开始施工至全部竣工只有5个月时间,2011年1月开始编制初步的施工计划,几经讨论,于2011年1月底步定稿。
2.3二次回路过渡状态多
本工程同时进行一次、二次设备的改造,在改造过程中需要做好母线刀闸与串间设备的闭锁安措,做好检同期合闸安措。上述大量的过渡状态会形成数量庞大的过渡二次回路,需出具大量过渡图纸,敷设大量的过渡控制电缆及其相关的二次接线、保护调试等工作。而这些工作的完成,无论是设计单位、施工调试单位均需事先仔细考虑。
2.4停电计划变动多
本工程施工过程中,系统和现场条件都对停电计划造成了限制。停电不可能完全按原先制定的施工计划进行,这就造成停电安排多次变动,对工程实施造成困难。
2.5投运次数多
本工程前后投运共6次之多,母线前后停电20次。
2.6工程经过多次扩建和技改,图纸与实物不符现象较多
工程施工过程中,常常发生施工图与现场实际情况不符,甚至出现图纸在前期技改人员脑子里的情况。造成这种情况的最主要原因是设计单位所掌握的资料错误,前期技改图纸缺失,这就给本次施工造成了困难,现场设计变更较多,有的变更甚至在停电投运前1天才出具,孕育了风险。
2.7电气二次图纸分期出版
受工期限制,电气二次施工图不能在工程开工前全部完成,而是采用了按施工进度计划陆续出版的方式。同时,因订货周期,设计提前预提了部分控制电缆订货数量,这部分的电缆数量和具体施工图清册数量有出入,这需要统计已订货和应订货控制电缆的差量,再加上现场临时改动较多,造成控制电缆数量统计工作量繁重,对现场施工进度造成了一定影响。
3整体施工改造方案
3.1母线施工改造方案
2012年2月10日~2012年2月18日,219刀闸停电更换。本次停电期间主要工作内容有:
(1)按拆除计划表拆除220kVI母压端子箱内的所有电缆(动力电缆做好安措,保留),端子箱拆除,更换为XJ-1型端子箱;告知运行单位,由于母线设备端子箱更换,在本期整个更换期间,断路器无法检同期合闸,闭锁回路改至测控屏上,原程序控制屏与正母有关的闭锁将无法使用,必须解锁操作。
(2)电缆敷设:电缆路径较长(500米),拐点多,施工人员复杂,工作前做好安全措施。电缆敷设可分两段敷设。
(3)屏柜组立:屏柜安装于原220kV继保室,内部有运行屏,按运行要求使用伸缩式围栏和红布做好安措。施工地面为静电地板,施工前应确认下部垫实,不让屏倾倒。
(4)二次接线:新增屏柜正常接线,和老直流等运行设备的搭接工作按搭接表进行,原则上由检修负责。
(5)二次传动、保护调试:重点做好防止直流接地措施,投入空开前应摇绝缘。
(6)拆除219刀闸LGJ-1400/120连接线6根,拆除后不再使用(由于连接线拆除以后副母线北侧无接地,向运行单位借用接地线一付做临时接地,施工完成后拆除)。
(7)从第六串副母线下开进16T吊车,停于219刀闸北侧,进行刀闸和支柱绝缘子的拆除、更换工作,吊车工作中应有专人监护,吊车拨杆头最高不能超过副母线高度。
(8)新刀闸(注意刀闸中心线不在支架中心线上)、支柱绝缘子吊装、设备连接线安装、刀闸调试,刀闸直阻测量。
(9)接地网部分按会议纪要要求,由于要保证吊车行进路线,因此暂时不全面施工,只做焊接接地鼻子和带接地电磁锁的接地引下工作。原接地网不破坏,上半面按停电计划做第1串、第2串、第3串、第4串、正母设备、副母设备更换,6-8月间无停电施工内容,利用这段时间做第1串、第2串、第3串、第4串、正母设备、副母设备接地网改造工作。剩余工作可以和下半年第5串和第6串停电计划结合进行。
(10)2月16日做好内部三级验收,2月17日交甲方验收,由于停电时间较短,甲方应做好随工验收准备。
3.2第1、2、5、6串施工改造方案,以第二串为例
(1)按拆除计划表拆除220kV第二串3个端子箱内的所有电缆(动力电缆做好安措,保留),端子箱拆除,更换为XJ-1型端子箱;告知运行单位,在母线轮停过程中涉及线刀拆除,因此停电期间串间闭锁失效,需要解锁操作,由于2月份母线设备端子箱已经更换,在本期整个更换期间,断路器无法检同期合闸,闭锁回路改至测控屏上,原程序控制屏与正母有关的闭锁将无法使用,必须解锁操作。
(2)电缆敷设:电缆路径较长500米,拐点多,施工人员复杂,工作前交行好安全措施。电缆敷设可分两段敷设。
(3)屏柜组立:屏柜安装于原220kV继保室,内部有运行屏,按运行要求使用伸缩式围栏和红布做好安措。施工地面为静电地板,施工前应确认下部垫实,不让屏倾倒。
(4)二次接线:新增屏柜正常接线,和老直流等运行设备的搭接工作按搭接表进行,原则上由检修负责。
(5)二次传动、保护调试:重点做好防止直流接地措施,投入空开前应摇绝缘。
(6)利用I母线停电2天,拆除20211刀闸,更换20212刀闸,如果时间来不及可以先不调整,但必须要吊装完成。刀闸拆除后线路无接地,向运行单位借一付接地线做临时接地。
(7)利用II母线停电2天,拆除20232刀闸,更换20231刀闸,如果时间来不及可以先不调整,但必须要吊装完成。刀闸拆除后线路无接地,向运行单位借一付接地线做临时接地。
(8)与I母、II母刀闸连接线拆除后,可进行串内设备吊装,可用16T和8T吊车结合起来同时施工,施工过程中两邻第一串带电,I母线、II母线带电,工作中吊车加强监护,严格控制带电距离。
(9)新刀闸(注意刀闸中心线不在支架中心线上)、支柱绝缘子吊装、设备连接线安装、刀闸调试,刀闸直阻测量。
(10)新CT安装,安装时注意P1指向应与原CT相同,CT试验。
(11)接地网部分按会议纪要要求,由于要保证吊车行进路线,因此暂时不全面施工,只做焊接接地鼻子和带接地电磁锁的接地引下工作。原接地网不破坏,上半面按停电计划做第1串、第2串、第3串、第4串、正母设备、副母设备更换,6-8月间无停电施工内容,利用这段时间做第1串、第2串、第3串、第4串、正母设备、副母设备接地网改造工作。剩余工作可以和下半年第5串和第6串停电计划结合进行。但涉及新增避雷器等设备的接地必须完善。
(12)4月27日做好内部三级验收,4月28日交甲方验收,4月30日至5日1日I母线停电,恢复20211刀闸至I母联接线,母差接入,5月3日至5日3日II母线停电,恢复20232刀闸至II母联接线,母差接入,由于停电时间较短,雨季即将到来,影响施工进度,甲方应做好随工验收准备。
4施工方案关键点的分析
4.1母线设备间隔改造方案关键点分析
母线接地刀闸与串内母线刀闸的闭锁是通过老程序控制屏实现,母线间隔改造过程中,母线设备接地刀闸与串内母线刀闸的闭锁失效,操作过程中需要解锁操作,操作过程中需要加强监护。原其他串设备操作过程同期操作失效,做好与其他串间串连电压线的安措。
现场需要搭设1.7米高硬质围栏,吊车通道应从第六串副母下面围过来。
电缆盖板大部分为水泥直接浇筑,严禁将吊车腿撑在电缆沟盖板上。
220kVI母线停电,II母线单母线运行,运行方式较薄弱,严禁车辆从II母线下方进出,防止车量误碰II母线造成失电。二次回路上工作,投入交直流空开等,应先量有无接地、及短路,防止直流接地。
应在相临带电设备:20511刀闸、20611刀闸、2051开关、2061开关构架上挂禁止攀登、高压危险标示牌。
4.2第1、2、5、6串改造方案关键点分析,以第二串为例
第1、2、5、6串采用整串停电改造的方式,只需每次轮停Ⅰ、Ⅱ母线进行相应的电气一、二次隔离后便可进行串内的改造施工,验收合格后再次申请轮停Ⅰ、Ⅱ母线进行相关电气一、二次接入工作后即具备整串投运条件。
第二串相邻设备均带电,无串间道路,因此吊车需要开进串内,根据现场情况,设计好停靠点,过电缆沟需要做过桥板。
第二串还涉及到2013开关保护更换,并拆除短引线保护,为保证施工的准确性,短引线保护应请厂家现场拆除,并做好拆除后的图纸。交给运行单位。
5施工方案及施工管理的探讨总结
(1)本工程涉及到大量在运行二次设备上的工作,我公司与某供电公司严格执行省电力公司有关规定,由生产运行单位填写工作票并做该票的工作负责人,施工人员作为工作班成员,双方按照规定对各自工作内容负全面责任。实践证明,这种模式站在了维护电网安全运行的高度,摒弃了本位主义的思想,从制度上保证了在运行二次设备上工作的安全性,取得了很好的效果。以本工程为例,常常发生施工图与现场实际情况不符,甚至出现图纸在前期技改人员脑子里的情况,若直接由施工单位持票单独在运行二次设备上工作,施工人员因不清楚该设备内部前期变动情况,贸然工作极易导致事故的发生。
(2)设计单位与施工单位密切配合为工程施工提供了方便。本工程设计上充分考虑到现场施工特点与难点,存在如下创新点可供借鉴:
原闭锁回路通过老程序控制屏实现,五防不直观,不利于检修,而本次停电方式为串轮停改造,每串逐一接入监控闭锁,母线隔离开关逐次增加间隔闭锁逻辑,利用停母线过程中进行验证。
220kV设备区端子箱之间的互联电力电缆为截面6平方的电缆(包括从400V站用电柜来的电力电缆),考虑改造后端子箱、机构箱的加热、照明及除湿、压降等因素,6平方毫米截面的电力电缆远不能满足要求,因此更换为VV22-1.0-3X35+1X16型的电力电缆。
由于拆除了短引线保护,第二串2023开关端子箱至2W59线931第一套保护电缆原为从2023开关保护转接,不利于以后检修查线,对此电缆设计变更进行了更换。
(3)刀闸到现场以后,由于老支架比校粗,新刀闸机构箱无法安装,后经设计院确认,采用偏移方式安装。
(4)本工程停电采用整串全停方式,但由于无串间道路,串间设备很近,吊车使用过程中危险性很大,因此一个半断路器接线的220kV变电站在改扩建过程中安全隐患较大,施工前做好相应安全预控。
6结束语
综上所述,变电站综合自动化系统应用自动化技术、计算机技术、通信技术等高科技,对确保电力系统的安全稳定运行具有十分重要的作用。但是,当前变电站综合自动化系统监控数据不断增加,一些变电站原有的软件、硬件性能已无法满足变电站运行需求,必须对其进行改造。本系统改造取得了良好的成效,可供类似变电站综合自动化系统改造借鉴。
参考文献:
[1]500kV变电站综合自动化系统改造研究[J].石玉梅,郝守礼.科技经济市场.2014(07)
[2]500kV变电站综合自动化系统改造分析[J].薛巍.中国新技术新产品.2016(15)