一起220kVGW16型隔离开关A相发热及B相合闸不到位双重缺陷分析

一起220kVGW16型隔离开关A相发热及B相合闸不到位双重缺陷分析

(国网漳州供电公司福建省漳州市363000)

摘要:变电站内隔离开关导电部位发热及合闸不到位是较为常见的缺陷,本文分析了漳州供电公司220kV莆美变220kV旁母2603刀闸A相发热及B相合闸不到位缺陷,并针对该双重复杂缺陷,阐述了处理消除缺陷过程,提供了进一步的防范措施。

一、前言

2016年7月25日17时51分,带电检测红外测温发现220kV莆美变220kV旁母2603隔离开关A相静触头温度为81.6度,B相40.2度,C相39.9度。2603刀闸A相静触头导电杆螺栓连接处发热明显,可从肉眼观测出,如图1左侧图所示。

图12603刀闸A相静触头发热及2603刀闸B相合闸不到位

2016年9月02日,现场处理A相发热过程中,电动分合刀闸时,B相突发合闸严重不到位缺陷,上导电臂突然无法伸直,如图1右侧图所示。

二、设备基本情况

220kV莆美变220kV旁母2603刀闸型号:GW16-220W,厂家:河南平高电气股份有限公司,出厂日期:2000年8月26日,投运日期:2001年3月26日。

三、现场消除缺陷情况

2016年9月01日,现场将2603刀闸A相静触头整体拆卸下来,并检查发现静触头导电杆与导线之间接触面有明显发热痕迹,铜和铝接触面之间的过渡片氧化严重,已基本融化脱落,如图2所示。

图22603刀闸A相静触头拆解

考虑到接触面已严重氧化,并且该静触头导电杆与导线间过电流面积较小,设计上存在一定缺陷,于是对整个静触头进行更换处理。现场根据实际尺寸,制作导线和线夹,并从垂直高度上留有裕度,保证合闸插入深度。另外,新制作的静触头导电杆与铝制抱箍间接触面积明显增大,有利于导流,如图4左侧图所示。

2016年9月02日,将新制作的静触头系统装至构架上,首先进行试装,发现合闸时动静触头间存在不对中问题,进行微调后,顺利解决,并且现场目测,确认A相合闸已到位。A相静触头发热缺陷已处理完成,然而在进行几次刀闸分合后,又发现B相突然合闸不到位,上导电臂无法伸直,如图1右侧图所示。

现场观察发现,该16型刀闸上导电臂拉杆用插销与下导电臂固定,长度不可调节,于是对下导电臂四连杆长度进行调节。多次调节后,上导电臂依然无法伸直。进一步仔细观察发现,上下导电臂间绝缘滚轮存在一定磨损情况,如图3下侧图所示。此外,分闸时上导电臂存在突然陡降情况,将上导电臂拆卸,对绝缘滚轮进行更换处理,并对各部件清洁润滑。而上导电臂拆下后发现下导电臂齿轮间隙偏大,将齿轮间隙上调一格,齿轮条如图3右上角所示。

图3绝缘滚轮位置、齿轮条结构及新旧绝缘滚轮

滚轮更换和齿轮调节后,将上导电臂重新装回,进行三次分合测试,现场检测B相均能合闸到位,如图4右侧图所示。

图4新制作静触头及B相合闸到位

本次检修工作中,旁路母联间隔处于检修状态,而2603刀闸突发B无法合闸缺陷导致停电延期,220kV莆美变仅I母带电运行,可靠性较低。经过现场不间断连夜检修,220kV母线迅速恢复双母并列运行,可靠性得到较大提高。此外,对2603刀闸A相静触头进行测温跟踪,负载电流为104A和140A时温度如图5所示,均处于正常范围。

图5A相静触头测温跟踪

四、缺陷故障原因分析

2603刀闸A相静触头发热缺陷原因分析:设备运行时间较长,静触头导电杆连接部位铜铝过渡片氧化严重;静触头与导线导流接触面面积较小,设计存在一定缺陷。

2603刀闸B相合闸不到缺陷原因分析:上下导电臂间滚轮存在磨损现象,下导电臂往上顶时,未能与滚轮接触良好;下导电臂齿轮啮合间隙变大,存在脱扣现象。

五、防范措施

1、隔离开关应做好状态评价,及时跟踪运行情况,当存在严重缺陷时应及时技改处理;

2、定期对隔离开关进行维护,确保设备处于良好状态;

3、对相同型号的隔离开关进行排查,及时进行倒排操作,避免出现严重缺陷情况;

4、加强验收环节,关注设计原理,运行中出现缺陷较多的结构应予以取缔,坚持从源头把关。

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