空预器堵塞原因分析及预防和处理

空预器堵塞原因分析及预防和处理

关键词:空预器;堵塞;原因分析;预防措施

引言

某公司一期工程建设2×300MW燃煤汽轮发电机组,机组采用B&WB-1065/17.5-M型锅炉,由北京巴布科克•威尔科克斯有限公司生产在尾部竖井设置两台SCR脱硝装置及两台三分仓回转式空气预热器,设计机组满负荷时空预器烟气侧差压1.2KPa。

1.空预器堵塞情况概述

某公司为了适应环保新要求,实行超低排放后,两台机组空预器蓄热元件经过几个月正常运行,空预器就会大幅上升,最高时可达3.2KPa,排烟温度增加约15℃--18℃,一、二次风温降低10℃,引风机电流增加25A,送风机、一次风机电流增加10A,严重影响机组安全稳定运行。

根据空预器蓄热元件吊出照片来看,中层蓄热元件靠近下层约200mm—300mm左右,下层低低温段均有不同程度结垢,如水泥沙浆凝固后状态且坚硬,这部分堵塞主要是硫酸氢铵与灰尘泥化后板结所致,其他部分为积灰堵塞。

2.空预器堵塞的原因

2.1锅炉燃煤煤种不符合设计值

煤种含硫量过高,会引起烟气露点的降低,导致空预器冷端结露而造成腐蚀。燃煤低位发热量过低,会造成燃煤量、烟气量增大,增加了空预器阻力。灰分过高,造成锅炉各受热面积灰及磨损严重。挥发分过高,引起灰熔点下降,更容易结焦。

2.2锅炉启动时制粉系统投入不当

锅炉启动过程中提前投粉,炉膛温度低,煤粉燃烧相对较差,势必会造成飞灰可燃物大量增加。大量或者长时间投运油枪时,未燃尽的油污及未燃烧的煤粉进入空预器增加了堵灰的风险。

2.3空预器吹灰介质未达到设计值

空预器采用蒸汽吹灰时,疏水不畅或时间过短,造成空预器吹灰蒸汽过热度不足,吹灰效果差。空预器吹灰蒸汽过热度应≥111-130℃。空预器吹灰器故障、减压阀调节性能不好,蒸汽带水,不但减弱吹灰效果,严重时还会在高温下与积灰泥化板结。

2.4吹灰蒸汽鹅颈阀不严泄漏

锅炉空预器吹灰进汽阀门不严密,会导致水蒸汽漏入空预器内部,导致空预器堵塞。因此我公司要求,每次停机后,对空预器吹灰进汽阀进行检查,发现问题及时处理,避免空预器堵塞。

2.5空预器高压水冲洗不彻底

每年利用停机机会对空预器进行高压水冲洗,冲洗要彻底,利用透光性进行检查确认,防止冲洗不彻底启动后堵塞加剧。

2.6脱硝装置氨逃逸硫酸氢氨生成

我公司脱硝装置采用选择性催化还原法(SCR),通过加入NH3而脱除NO和NO2方式,主要的化学反应如下:

由于进行燃煤掺烧,入炉煤硫份逐渐升高,燃料中的硫在燃烧过程中会生成SO2和SO3(SOx)。烟气中的SO3会导致硫酸氨和硫酸氢氨的生成,如反应(3)(4)所示。一旦形成,这些物质会沉积在催化剂和相关设备的表面,降低系统性能。如果少量的沉积物生成,这种反应可能是可逆的,并且可以通过提高运行温度来恢复系统性能。

烟气通过脱硝装置过程中,当氨喷射系统设计不当、烟气流场分布不均匀或者喷氨格栅局部喷嘴被堵塞时,都会造成反应器出口局部区域的氨逃逸过量,逃逸NH3烟气中SO3、H2O反应形成(NH4)HSO4时,造成空预器堵塞。

在特定的运行条件下,某些相关的反应可能会发生,尤其是:

当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度时,主要生成干燥的粉末状硫酸氨,不会对空预器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度时,主要生成粘稠状硫酸氢氨(NH4)HSO4,粘附在空预器换热元件上,与烟气中灰尘泥化板结。

3.空预器堵塞的预防

为防止空预器堵塞,应针对空预器堵塞原因针对性治理,一般采取如下方式:

3.1控制入炉煤硫份:

在机组启动和点火期间,人炉煤硫份控制在1.0%以下;在机组正常运行时,入炉煤硫份控制在1.8%以下,以减少烟气中二氧化硫和三氧化硫的生成量,降低硫酸氢铵生成的几率

3.2加强暖风器综合治理

现阶段我公司暖风器为风道内置式,阻力大且疏水不畅,利用停机大修机会对暖风器进行改造,提告进汽端高度,使疏水更顺畅,减少暖风器泄漏几率。

3.3制粉系统投运时尽量满足着火能量

机组启动前,最好采用烟煤启动,目前我公司正常运行都是无烟煤,为节省燃油需提前投粉的话,尽量选择一台中间磨A或D原煤仓全上烟煤,投粉磨对应油枪燃油压力调至1.3MPa以上,以减少制粉系统启动初期大量不完全燃烧产物的生成,从而抑止空预器堵灰的发生。

3.4加强省煤器输灰系统综合治理

锅炉日常运行中加强省煤器灰斗料位的监视和控制,一旦发现高料位,立即联系检修进行处理。同时利用停炉机会,检查省煤器灰斗真实料位,彻底疏通输灰管线。

3.5对空预器要进行定期吹灰且吹灰蒸汽要保证足够的过热度

定期工作每8小时进行一次空预器吹灰,如果发现空预器差压有上升趋势,吹灰时间间隔应改为4小时一次。吹灰程序控制必须采取疏水温度+时间控制,不能通过时间简单判断疏水是否干净,必要时进行疏水管路改造以确保空预器吹灰效果。

3.6加强吹灰阀门的综合治理

每次停炉后对空预器吹灰进汽阀和吹灰枪进行检查处理,保证运行中不发生湿蒸汽泄漏到空预器换热元件上。

3.7合理控制喷氨量

合理控制SCR出口参数,避免过调。最大喷氨量单侧不超过200kg/h,当自调或人工调整时,应当注意不要高于此限值,若是单靠喷氨难以控制NOx时,配合开大燃尽、降低氧量等手段进行控制,不应仅靠过喷氨量来实现。

3.8加强对喷氨格栅均匀性的调整

制定喷氨格栅定期调整试验机制,每次检修或每半年均应对喷氨格栅进行一次优化,防止喷氨不均匀造成反应效率下降,浪费氨气的同时造成空预器硫酸氢氨堵塞。

3.9控制氨逃逸浓度

运行中加强对氨逃逸浓度的监视,发现氨逃逸浓度异常升高,应立即降低喷氨量,查找原因,若因喷口堵塞或脱落,应及时修复,避免长时间不均匀运行。

3.10定期更换催化剂层

建立各炉催化剂台账,对催化剂进行全寿命管理,每次停机对取样单元进行取样外送化验,及时更换失效的催化剂,保证脱硝反应效率。

3.11每年利用检修机会,利用高压水冲洗装置,对空预器蓄热元件进行高压水冲洗,确保空预器蓄热元件的冲洗效果,保证空预器冲洗后的满负荷差压小于1.0kPa。

3.12定期执行预防空预器压差增大运行措施

因脱硝超低排放及当前脱硝调节系统特性问题,对于因氨量瞬间过大造成硫酸氢氨堵塞空预器情况时有发生,为了预防空预器及风烟系统的安全、经济运行,已制定预防空预器堵塞相关措施,当烟气侧差压大于1.5KPa时开始执行,各机组均应按规定认真执行。

3.12.1机组负荷≥150MW,空预器烟气侧差压≥1.5kPa时,执行空预器提温降差压措施,空预器出口烟温保持在160-190℃,但≯200℃。

3.12.2主蒸汽流量950t/h、空预器烟气侧差压<2.5kPa时,每周二、周四白班定期执行空预器提温降差压措施,空预器出口烟温保持在160-190℃,但≯200℃。

3.12.3机组负荷≥180MW,执行空预器提温降差压时,投入空预器连续吹灰;机组负荷<180MW,执行空预器提温降差压时,空预器每2小时吹灰一次,防止长时间连续吹灰造成空预器换热元件物理损伤。

3.12.4减小送风量(或增大引风机开度)以提高该侧烟温至180℃以上,通知脱硫监视脱硫入口温度不超过180℃,防止脱硫喷淋启动后延时2分钟机组跳闸。

3.12.5每年10月底至4月初暖风器投入运行后,升温期间利用该侧暖风器,该侧暖风器全开,另一侧关闭至10%,但保证降温侧烟温不低于110℃.

4.升温消除空预器压差增大措施及注意事项

某公司锅炉运行中,预热器阻力超过1.7KPa,应开始执行以下措施:

4.1机组负荷≥150MW,燃烧稳定。

4.2机组负荷及各参数稳定后,关闭二次风联络挡板,通过设置两侧送风机出力偏差逐渐降低待提温侧送风机出力,逐渐增大另一侧送风机出力。

4.3当提温侧排烟温度升至160℃时,投入空预器吹灰。

4.4继续降低提温侧送风机出力,另一侧送风机出力逐渐增大,最大烟温≯195℃,两侧电流偏差≯30A,总风量不变,氧量不变,锅炉燃烧稳定。

暖风器投入运行期间,借助暖风器作用进行提高烟温,也可以利用引风机偏差辅助。

4.7加强对空预器电流监测,预热器电流不发生波动,否则稳定烟温或降低烟温,待空预器受热均匀,电流回落方可继续升温。

4.8升温期间制粉系统尽量保持稳定。

5.结语

实践经验表明,为了避免空预器堵塞,频繁停机冲洗这一难题,进行空预器升温技术是可行的。上述措施都有一定的通用性,但必须尽心策划,认真组织,加强对过程中的参数的监控,就能保证机组的运行安全。

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