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摘要:电除尘器因其具有净化效率高、烟气处理量大、运行费用低等优点,已成为目前发电厂中普遍使用的环保设备。对此,本文对电除尘器工作原理及应用进行探析,以期为相关业内同仁提供些许借鉴。
关键词:电除尘器;工作原理;应用
电除尘器是公认的高效除尘设备,在火力发电、冶金、化工、水泥、造纸、轻纺等领域都得到了广泛应用。但电除尘器运行时耗电较多,除下的粉尘排放不当还会污染环境。如何使电除尘器既有效除尘,又节约电能,减少排放,是一项值得深入研究和探讨的课题。
1电厂电除尘器工作原理
1.1工作原理
含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线(又称电晕极)和接地的阳极板(见图1)之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电,气体被电离。此时,带负电的气体离子在电场力的作用下向阳极板运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电。荷电后的尘粒在电场力的作用下向阳极运动,到达阳极后尘粒放出所带的电子并沉积于阳极板上,而得到净化的气体则排出除尘器外。
1一电晕极;2一电子;3一离子;4一尘粒,
5一集尘极;6一供电装置;7一电晕区。
图1工作原理图
1.2理论功耗
依据斯托克斯定律,球形尘粒在流体中运动所受到的阻力为:
F=6πηrv
式中:η为介质黏度,一般为1.8×10-5Pa•s;r为尘粒半径,一般为10~25μm,本文暂取r为10μm;v为带电尘粒行进速度,一般为30cm/s。
F=6×3.14×1.8×10-5×lO×10-5×30×10-2=1.02×10-9N
燃煤机组烟气含尘量c一般为10~40g/m3,本文暂取为20g/m3,尘粒密度ρ一般为1g/cm3,则1m3烟气中尘粒个数为:
T=c/(4/3πr3ρ)=20/[4/3π(10×10-6)3×1×10-5]=4.78×109个/m3
电除尘器的功能就是要将全部粒子移到收尘极板,假设需移动尘粒的距离为d=10cm,则需耗功为:
W=F•d•T=1.02×Lo-9×lO×10-2×4.78×109=4.86×10-1J
600MW燃煤机组的烟气量一般为700m3/s,则分离烟气中全部粒子每秒所需的功率为:
P=700W=0.486×700=340.2W
按每小时计,功耗则为1225kW。上述数值虽是很小的数值,但电除尘器实际运行时还受二次扬尘、气流分布不均、尘粒大小不一等因素影响,实际耗能将远远超过这一理论计算值,但也正是因为理论计算耗功极少,这就为电除尘器运行节能提供了一个极大的空间。
2电除尘器的使用
2.1正确操作电除尘器的引风机和开风门
电除尘器的烟气流速是由引风机前端的风门开口大小决定的,电除尘器的引风机开启后,如何操作风门对电除尘器的稳定运行和除尘效果有直接影响。经过长期的总结和实践验证,风机的风门要按照一定的“开机曲线”操作而不能随意开风门。这样有利于降低成本,提高设备寿命。
2.2吸尘点处的卫生垃圾应进行预处理
生产现场的垃圾原则上是不准放到吸尘点处而带入电场内部的,如将生产现场的灰尘直接放到吸尘点处随风进入除尘器内,会增加了除尘器的额外负担,造成了除尘器的不可控。因此,此处的生产灰尘如需随生产设备(如皮带)带到下道工序,那么就需要将此处的灰尘进行预处理(如:洒水等),或用车拉走。
2.3杜绝放灰过程的二次扬尘
电除尘器储灰仓内的灰是由电场除下的,如果在汽车运灰和放灰时出现二次扬尘则得不偿失,这就需要加强对放灰人员的管理,加强汽车受料间的密封等工作。
3电厂电除尘器常见故障分析及应对措施
3.1放电极系统故障及其解决措施
(1)放电极框架变形、位移
放电极框架一般是采用钢管焊接而成,运行时间过长,会导致其结构刚度较差,容易损坏。长期处于高温环境中,受到持续不断的振打力作用,很容易发生变形,导致移位。在电除尘器开、停机频发的情况下,由于热胀冷缩,会引起放电极和收电极产生严重变形,一定程度上会缩小极间距。维修人员在保证人身安全的情况下,可在电除尘器进口平台处直接观察电场送电和拉弧情况,结合维修经验准确查找故障所在位置,采取可行的解决方案,消除不良影响。
(2)极线松弛、断线和掉刺
极线会因受拉而产生大的拉伸应力,致使其在框架上伸长,变得松弛。当伸长量超过极线材料的屈服强度时,就会发生断线。为防止或减少这类故障的发生,可采取以下措施:①在检修时可将放电极在框架上的分段长度缩短,并将极线两端套扣后用螺母与框架拉紧固定。②尽量减少开停机次数。③提高壳体的密封盒保温性能,使烟气温度始终保持在露点300C以上。
3.2灰斗及卸灰系统故障及其解决措施
灰斗中的灰存放时间长,灰温度较低,造成灰结露受潮湿粘结,引起卸灰不畅,严重时甚至“起供”堵塞。灰斗应当采取良好的保温盒加热措施,不能向外漏灰、向内漏气;当发现卸灰不畅时,应首先检查加热设备的工作情况是否正常,电加热器是否正常,电加热器是否有因短路、过热烧坏而失效现象,蒸汽加热盘管有无泄漏或堵塞现象;灰斗是否有泄漏现象;气化装置的供气压力和流量是否足够,气化空气的加热温度是否适当,如有则应予以修复。对经常发生卸灰不畅甚至堵塞的现象,没有装设气化加热设施的,最好能匹配。
3.3二次表计指示失真问题
(1)在电除尘器运行和调试工作中经常遇到二次电压、二次电流指示异常,却又难以合理解释的情况。其实许多情况并不一定是设备运行出了问题,而是表计的指标不准(特别是二次电压指示极易出现偏差),造成运行数据假象,使得对问题或故障作出错误判断。这是属于调试环节中的问题。
(2)措施:①现场安装设备时,要将整流变压器与控制柜按出厂序号严格的一一对应进行就位连接;②二次表计校准后,指示调整电位器要用漆封固定,不得随意改变。③可根据一次表计的指示值进行推算,从而判断二次表计指示的准确性。④一旦发现二次表计指示失真,应立即查清原因,重新校验,不可拖误。
3.4检修结束无法开机
主要表现为电场检修结束后无法开机,主开关跳下。其原因时在投用前电场是停止的,极板、极线间没有电晕,没有瞬时电流,高压电压自动控制器没有电流反馈,而电压的瞬时值高出控制器的最大值,控制器认为电场处于故障状态,因此无法开机,故障电路图见图2。
图2故障电路图
处理措施:(1)调节控制器的有关参数,使其灵敏度降低(作好纪录,待正常后要恢复)。(2)尽可能地送电,在不给定设定值的情况下使电场自然起晕加热,随着时间的延长慢慢地增加给定值(绝对不能快速给定,以2%为适),待电场能够稳定在20%时,即可将给定值增加到理想的保守值。(3)用一个电流源充当起晕电流提供给高压电压自动控制器;停止电场的振打;启动引风机减少电场内的高比电阻成分;提供辅助热源给电场。
电除尘器设备结构复杂,其运行效率、稳定性及可靠性等直接关系到机组的排放指标。通过加强电除尘器运行监督和检修维护工作,认真分析故障现象、原因,并及时采取处理措施,可以提高电除尘器投入率和除尘效率,保障电除尘器设备的安全稳定运行,实现电厂经济效益与环境效益的最大化。
参考文献:
[1]张良刚,宋艳.火电厂电除尘器应用现状及新技术探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2015(1).
[2]陈定香.燃煤电厂采用湿式电除尘器深度除尘应用研究[J].科技风,2018(20).