裂解气后冷器管束开裂泄漏原因分析

裂解气后冷器管束开裂泄漏原因分析

论文摘要

某公司0.99 Mt/a乙烯装置停工大修后开工不到48 h,裂解气压缩机四段后冷器(E20204AM/BM)发生泄漏,装置被迫低负荷运行。经分析,气相化学清洗引起碱浓缩,碱致开裂是导致E20204AM/BM泄漏的根本原因。另外,制造缺陷及长期的超负荷运行,也不同程度地影响了其使用寿命。简要分析了后冷器管束开裂泄漏的原因,提出了应对措施。

论文目录

  • 1 设备概况及运行状况
  •   1.1 设备概况
  •   1.2 运行及检修状况
  • 2 腐蚀调查
  •   2.1 宏观检查
  •     (1)2018年大修期间,该公司对烯烃装置所有的关键水冷器进行了腐蚀检查。
  •     (2)2018年大修期间,E20204AM/BM换热器清洗后试压过程中发现管束明显泄漏,其中AM堵管79根、BM堵管115根(见图1和图2)。
  •   2.2 循环水水质监测
  •   2.3 工艺操作
  • 3 泄漏原因分析
  •   3.1 气相清洗导致碱脆
  •   3.2 涂层质量差导致腐蚀加剧
  •   3.3 换热器超压运行影响使用寿命
  •   3.4 微裂纹缺陷扩展导致泄漏
  • 4 改进措施及建议
  •   4.1 临时措施
  •   4.2 长期措施
  • 5 结 语
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 陈德山

    关键词: 裂解气后冷器,气相清洗,碱致开裂,原因分析

    来源: 石油化工腐蚀与防护 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 有机化工

    单位: 福建联合石油化工有限公司

    分类号: TQ221.211

    页码: 58-61

    总页数: 4

    文件大小: 1753K

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