熔模精密铸造优化浇注系统凝固顺序的工艺实践

熔模精密铸造优化浇注系统凝固顺序的工艺实践

惠州市吉邦精密技术有限公司广东惠州516000

摘要:众所周知,熔模精密铸造生产过程中,因型壳温度和钢水浇注温度较高,型壳透气性较差等因素导致疏松、气孔、渣孔等铸造缺陷时有发生,是车间质量控制的重点和难点,而产品质量的改善和管控能力,直接影响着企业的利润水平和客户服务能力,是企业的核心竞争力之一。本文以一种法兰疏松的改善为例,分享一些质量改善的经验与体会,供同行参考借鉴。

1.改善背景

一种法兰在小批量试产阶段,发现335件中有54件因疏松报废(疏松位置见图1红色区域),报废率为16.12%,远高于公司内部质量控制目标。且该零件与核心客户的重点项目配套,属于单件大批量产品。无论从市场角度还是从产值角度,都极具改善价值。

2.原因分析

初步分析,造成该零件疏松的原因是高温钢水浇注后,浇注系统整体上没有顺序冷却凝固,造成零件局部疏松。而浇注系统没有实现顺序凝固主要是局部散热不良产生结构性热节。从图1的零件结构来看,理想的冷却凝固顺序应该是1区→2区→3区,实际的凝固顺序为1区→3区→2区,造成2区法兰内腔产生疏松。而2区最后冷却与零件的结构和组树方案(即浇注系统设计)有关。

从法兰自身结构来看,法兰内腔(具体位置见图1)较深,在经过5.5层制壳后,内腔几乎被耐火材料填满,法兰内腔特别是根部散热困难。另外零件的浇注方案为横排顶注式浇注,中间两个零件受两边零件热辐射,散热更为困难。两种因素叠加造成法兰内腔根部产生疏松。

3.改善方案及验证

3.1.方案一

优化零件的浇注系统,改善散热条件。根据上述分析得知,零件在浇注系统中的排布方式对零件浇注后的散热条件影响很大,法兰内腔是散热比较困难的部位,为了改善其散热条件,对零件的组树方式进行调整,法兰内腔统一向外,详见图2

3.2方案二

增加保温措施,调节凝固顺序。陶瓷纤维棉有隔热保温的作用,因此在型壳焙烧前,在浇注系统横浇道侧面区域包裹陶瓷纤维棉,然后进行焙烧,型壳焙烧合格后,出炉带陶瓷纤维棉在6秒内完成浇注。以此来延缓横浇道部位的降温速度,形成温度梯度,增加浇注系统对法兰内腔的补缩能力,详见图3。

3.3方案三

局部强制冷却,调节凝固顺序。浇注前准备好砂盘,砂盘上铺满废旧的刚玉砂或莫来砂,并洒水将砂子浸湿,以砂盘上水不渗出为宜。沿模组摆放方向将砂子刨出两条“V”字形沟槽,沟槽间距以模组不碰撞为宜。零件浇注完毕后迅速放入沟槽中,用沟槽两侧的湿砂子迅速对零件进行填埋,依靠湿润的砂子快速带走热量,达到局部强制降温,改变凝固顺序的目的(见图4)。

4、改善方案验证

第一阶段,在人、机、料、法、测等试验条件不变的情况下,各投入200件零件对三个方案分别进行试验,其中方案一疏松废品率为12.81%,方案二疏松废品率为14.22%,方案三疏松废品率为4.35%。

根据验证结果综合评估三种方案会发现,第一种方案改善幅度有限,但操作方便,不影响效率,不增加成本,只需一次制造射蜡模具即可长期使用。方案二对疏松有一定改善,但陶瓷纤维棉需长期外协采购,型壳焙烧前需人工包裹,增加成本且影响生产效率。方案三操作较为繁琐,对熔炼浇注的效率有一定影响,但改善幅度最大,砂盘上使用的砂子为废旧砂,属于废料复用,另外自来水价格也相对便宜,对成本响应可以忽略。

第二阶段,综合考虑改善效果,劳动效率,生产成本等因素,决定方案一和方案三被采纳,放弃对方案二的继续验证。在第一阶段试验的基础上,选取500件零件在其它测试条件不变的情况下,对方案一和方案三进行叠加测试(即优化浇注系统的同时,在浇注后用湿砂填埋局部降温),此批试验件经检验有11件零件有疏松缺陷,疏松废品率为2.20%,经过三个月的连续验证,该零件的疏松废品率稳定的1.5%-2.0%之间,达到公司内控要求。技术部将上述方案纳入受控作业指导书和检验规范,形成标准作业方法。

5、改善总结

5.1通过两个阶段的生产验证可以确定,通过调节浇注系统的凝固顺序可以达到改善铸件疏松的目的,且效果明显。

5.2熔模精密铸造工序多流程长、手工作业环节多,问题产生的原因错综复杂,解决难度大,需要从人、机、料、法、测等不同维度全面分析综合施策,才能快速有效的解决问题,满足客户的需求。

5.3对问题的改善不能仅以一次的测试结果为依据,盲目的导入生产。因为生产验证环节存在偶然性和不确定因素,一次测试不能充分的评估和暴露所有风险。应反复验证至少三次以上,才可以转入量产,避免产生不必要的损失。

5.4对改善方案进行优选时,要综合考虑改善效果,劳动效率,生产成本,组织难度,技能要求,生产环境等因素,以提升综合经济效益。

6.结语

本案例通过优化浇注系统设计,调整浇注系统的凝固顺序,大幅降低了铸件疏松的废品率,使生产得以顺利进行。但疏松问题并没有得到彻底的根治,另外熔炼浇注环节的降温措施操作较为繁琐,这些都是我们下一步改善和努力的方向。在后续的改善过程中,我们将借助浇注模拟软件对改善方案做系统全面的分析,精准施策,以求彻底解决问题。

参考文献:

[1]王明光.基于ProCAST的拨叉件熔模精密铸造工艺优化[J].铸造,2015,64(7).

[2]何连英.摆杆铸件的熔模精密铸造工艺实践[J].铸造技术,2010,31(1).

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