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摘要:针某电站500KV主变C相在局放试验后出现微量乙炔气体问题,本文分析了油中乙炔的可能来源,并对其来源进行分析、验证和排除,认为该变压器油中乙炔源于油中微小气泡放电的可能性最大。
关键词:主变压器;局放;微量;乙炔;气泡放电
1引言
某电站为两台百万机组,均采用发电机-断路器-变压器组的单元接线方式接至主开关站向电网供电。主变压器的额定容量是1200MVA,每组主变压器(简称主变)由3台额定容量为400MVA的单相(无载)变压器组成。
主变于2009年8月受电,2010年10月份3号机组投入商业运行,期间主变的油色谱正常。2011年8月26日机组进入第一次机组检修,在完成排油内检和常规预试后进行了局放试验,期间可监测的最大局放量为58pC,满足小于100pC的要求,加压期间局放量没有明显的变化。局放试验后油色谱检测出0.07ppm的乙炔气体,其它特征气体无明显变化;后取样至广东中试进行复检,结果是乙炔的含量为0.1ppm。
2乙炔可能来源分析
2.1乙炔气体的产生机理
变压器中的绝缘油是由许多不同分子量的碳、氢元素组成的有机化合物。当温度上升到一定程度时,变压器油开始分解为分子质量小的气态有机物质,当温度达到100~150℃以上时会产生甲烷及乙烷,300~600℃以上时乙烯,而乙炔产生的温度要在700~1200℃以上,温度升高的过程中往往伴随着氢气产生。
当变压器内发生放电性故障时,变压器油中会产生以乙炔和氢气为主要成份的故障特征气体,也就是说变压器油中乙炔的产生需要一定的条件,即高温或者放电。
2.2油中乙炔气体的可能来源
根据乙炔气体产生的机理,结合本次主变主要检修项目及工艺过程,分析主变油中产生乙炔气体的可能原因有以下五种:
1.主变内部绝缘缺陷;
2.滤油设备故障;
3.主变冷却油泵故障;
4.主变区域焊接工作;
5.油中微小气泡放电;
2.3可能原因的分析和论证
2.3.1主变内部绝缘缺陷
该变压器在日常运行期间油样、温度等各项参数均正常。9月4日,厂家技术人员对其进行了排油内检,变压器内部可使部分未发现任何异常;主变绕组绝缘、直阻及介损等常规预防性试验的结果均正常。9月14日局放试验期间可监测到的最大局放量为58pC,满足小于100pC的要求,且在加压期间局放量没有明显的变化。局放试验后油色谱检测出微量的乙炔气体,其它特征气体含量没有明显变化,详见表1。
表1、主变C相油中溶解气体分析结果(ppm)
若变压器绕组及引线、铁芯、油纸绝缘等部件存在绝缘缺陷,在局放试验1.3倍的电压下可监测到局放量绝不是几十pC,可能高达几千甚至上万pC,另外,油色谱中不可能只检测出微量的乙炔气体,其它故障特征气体会有比较明显的变化,
为了加以验证,对该相主变滤油后再次进行局放试验,第二次局放试验期间可检测到的最大局放量为92pC,局放试验后的油样未见异常。
结论:油中乙炔气体不是由于主变内部绝缘缺陷所致。
2.3.2主变冷却器油泵故障
主变冷却油泵因为电机绝缘击穿或者机械摩擦,都可能产生特征气体,多数是过热性气体,但有时也会产生放电性气体(如乙炔)。
主变连续运行近两年时间期间冷却油泵长期运行,油泵的噪声、振动、电流等参数均正常,油色谱均正常。在本次大修中测量了油泵电机绝缘和直阻,结果合格。另外在变压器油静置期间启动冷却油泵进行动态排气,油泵启动前后的油色谱未见异常,为了进一步验证,在主变送电后分别启动1/3、2/4号冷却油泵运行,期间进行油色谱分析,结果正常。
结论:油中乙炔气体不是由于冷却油泵故障导致的。
2.3.3主变滤油机故障
针对滤油机可能存在缺陷的问题,完成了滤油机离线滤油试验,滤油机将油罐中得油品滤油5h,滤油后油中未检出乙炔;但由于油罐中油量较少,滤油时间相对较短,离线滤油试验仍不足以排除由于滤油机的缺陷产生乙炔
为了进一步的验证,将该台滤油机对备用相变压器进行滤油48h的工作,并分阶段跟踪油样变化情况,油色谱分析未见异常。
若滤油期间产生乙炔,则在几十个小时的油静置期间油样中有所体现,但此期间油色谱均正常。结论:主变油中乙炔气体不是由于滤油设备故障引入的。
2.3.4主变区域的焊接工作
日常运行期间发现主变C相顶部高压侧消防管与主变冷却器的支撑牛腿轻微接触碰磨,为了保证主变本体和消防水管不受相互机械作用造成破坏,9月12日采用将消防管线通过弯头水平南移的调整方式,调整期间对消防管线进行焊接工作,焊接点距离变压器大约几十厘米,另在主变本体上覆盖了防火布,而且焊接的方向是背向变压器的方向,在焊接工作结束后48小时内两次取样进行分析,油色谱正常。
结论:主变油中乙炔气体不是由于主变区域的焊接工作导致的。
2.3.5油中微小气泡放电
变压器真空注油时,绝大部分油中残留的气体会被抽出,但总是有极少量气体溶解在油中,在变压器注满油后静置期间,这些气体会慢慢逸出,即使在油静置期间多次排气,也不可能完全排尽。
在变压器绝缘的单元体积内,电场分布与绝缘介质的介电常数成反比,气体的介电常数小于油介电常数的一半,所以气体的电场强度比油的要高两倍以上,而气体的耐电场强度比油纸绝缘要低很多,从而使气泡更容易放电。
油中微小气泡放电的时间极短,一般为纳秒级,这样的放电信号是很难捕捉的,需要采样频率为几百兆赫兹,而现场局放测量仪的最高采样频率为300KHZ,这也就是局放试验期间现场没有观察到明显放电现象的原因。
微小气泡放电的时间极短,放电分解的油较小,但其强大的放电能量会使油中产生乙炔气体,而乙炔气体的扩散速度很快,这也验证为何现场局放试验后2小时后就在油样中检测出乙炔,但其含量很低。
微小气泡的放电不会引起油纸绝缘的分解,属于非破坏性放电,不影响变压器的运行。
结论:主变油中乙炔来源于油中微小气泡的一次性放电。
3结论
根据上文分析,主变C相局放试验后油中乙炔气体源于油中微小气泡一次性放电,由于微小气泡的放电属于非破坏性放电,不影响变压器的运行。
参考文献:
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[4]唐矩朱黎明麻守孝等绝缘油中悬移气泡局部放电特性高电压技术2010