(山西京玉发电有限责任公司山西朔州037200)
摘要:母线PT一次保险熔断作为一种故障经常发生,发生后往往伴随其他故障现象,经常伴随接地报警,导致不能第一时间判断故障情况。本文通过一次真实6KV母线PT断线事故阐述了事故发生经过、故障判断情况以及事故处理过程,并根据现场实际情况进行了防范措施制定。
BusPTasafetyfuseasakindoffailureoftenhappens,happensoftenaccompaniedbyotherfaultphenomena,oftenwithgroundingalarm,causeyoucan'tjudgefaultinthefirstplace.Inthispaper,throughatrue6kvbusbarPTwirebreakaccidentthesituationaftertheaccident,faultdiagnosisandaccidenttreatmentprocess,andpreventivemeasuresaccordingtotheactualsituation.
关键词:母线;PT;熔断;分析
母线PT一次保险熔断作为一种故障经常发生,发生后往往伴随其他故障现象,经常伴随接地报警,导致不能第一时间判断故障情况。本文通过一次真实6KV母线PT断线事故阐述了事故发生经过、故障判断情况以及事故处理过程,并根据现场实际情况进行了防范措施制定。
1故障前运行情况
1.1故障前运行方式
单台机组设置两段6KV母线由高厂变接带,启备变通过快切装置备用,6KV输煤共两段,分别由单元机组各接带一段,即输煤6KV01段由1号机组6KV11段接带,输煤6KV02段由2号机组6KV22段接带。故障前机组运行,6KV由高厂变供电,系统处于正常运行方式。
6KV厂用系统采用大电流接地系统,这种运行方式内部过电压较低,可采用较低绝缘水平,但接地电流大,6KV母线电源开关配置零序保护并作用于跳闸,因而降低了供电可靠性。电源开关和负荷开关的保护之间需要严格的时间配合,以保证在负荷发生接地时负荷开关先于电源开关动作,使故障范围缩到最小。
1.2低电压保护配置情况
我厂6KV系统低电压保护设置如下:电动机设置低电压保护,变压器与母线、进线开关不设置此保护,当母线电压低时依次将一级、二级设备跳闸。低电压保护设置PT断线闭锁,发PT断线闭锁时闭锁低电压保护动作。当确认母线电压非真实下降时,应将低电压保护退出,防止设备误跳。
二级跳闸:保护定值二次电压45V,一次值2835V。
包括以下设备:引风机、二次风机、凝泵、一次风机辅机循环水泵、汽前泵。
一级跳闸:保护定值二次电压65V,一次值4095V。
除二级跳闸设备外其他所有6KV电机。
2事件经过
11月12日00:32灰场变、6kv输煤02段母线PT保护装置发“零序过电压”报警后恢复。
00:516kv输煤02段母线PT保护装置发“PT断线”报警。
00:51DCS报警“6KV20BBB工作段零序过电压告警”,检查6KV22段母线电压从6025V突降至0V,6KV输煤02段母线电压为0,发变组故障录波器启动,就地检查6KV开关柜PT报警且6KV22段母线所带负荷均有报警,报警内容为“接地故障”、“PT断线”,检查装置显示相间电压分别为:Uac为0V,Ubc为3.6KV,Uab为3.6KV,汇报值长,通知设备部及发电部相关人员。
00:54灰场变保护装置发“接地一段保护动作跳闸”,灰场变高压侧开关跳闸。
01:03输煤专业停运5PB皮带远方无法停运,报控制故障,汇报值长,就地手动拉绳停运。
3事故原因
经检查发现由于灰场变开关所带电建旧生活区变压器高压侧B相接地导致6KV、输煤6KV母线B相瞬时接地造成A、C相保险熔断,后稳定性接地后灰场变开关跳闸后将故障点切除。
3.1零序保护动作原因:由于灰场变开关所带电建旧生活区变压器高压侧B相有接地现象,接地电流达到保护定值而发零序保护动作报警。灰场变开关零序保护配置如下零序一段1.2A、0.2S,零序二段0.8A、1S,00:32生活区变压器故障初期属于瞬时性接地,电流值虽已达到定值但延时未到零序二段保护动作发出报警,00:51达到保护定值后灰场变开关零序保护动作跳闸。
3.2母线PT一次保险熔断原因:在灰场变跳闸前,由于B相接地使得6KV22段、6KV输煤02段母线B相接地,使得A、C相电压升至1.732倍的原电压,B相电压为零,同时接地电流由高厂变接地电阻流走,非故障相内储存了较高的电容电流,使得电容增大,非接地A、C相发生串联谐振,导致6KV22段、6KV输煤02段A、C相母线PT一次保险熔断。
3.3母线PT断线报警原因:由于母线一次A、C相保险熔断,发PT断线信号。
3.4低电压保护未动作原因:由于低电压保护具有PT断线闭锁功能,使得虽然低电压定值已达到,但PT断线闭锁了保护动作。
3.5负荷保护装置发“PT断线”报警原因
负荷开关的保护装置5232具有检测PT断线功能和延时PT断线报警功能,其保护逻辑设置如下:
即三相最大电流大于0.2倍额定电流且三相最大电压小于30V,或负序电压大于13V判断为PT断线。
4处理过程
4.1故障判断
在00:51DCS发出报警“6KV20BBB工作段零序过电压告警”,DCS检查6KV22段母线电压从6025V突降至0V,6KV输煤02段母线电压为0,发变组故障录波器启动,就地检查6KV开关柜PT报警且6KV22、6KV输煤02段母线所带负荷均有报警,报警内容为“接地故障”、“PT断线”,检查装置显示相间电压分别为:Uac为0V,Ubc为3.6KV,Uab为3.6KV,母线所带负荷均无其他异常报警,电流无变化,检查6KV母线PT二次侧空开合闸正常。综合上述现象初步排除母线接地可能性,接地报警为误报,从母线就地电压情况判断为6KV22、6KV输煤02段母线PT一次保险熔断。
4.2处理过程
01:35考虑到如高厂变低压侧有异常可能危险厂用电安全,将6KV11段母线切至启备变运行,防止6KV22段母线故障导致快切切至故障点,将6KV22段快切装置闭锁切换。试启2号机柴油发电机正常。PT断线具有闭锁低电压保护动作功能,此时母线电压显示非正常电压,由于考虑处理时间可能较长,防止期间设备误动,将6KV22段母线所带负荷的低电压保护退出。
03:05检查PT无异响且无其他故障现象,拉出6KV22段母线PT小车检查发现PT一次侧A、C相保险烧毁,交由检修更换A、C相保险。
03:55A、C相保险更换完毕,将6KV22段母线PT恢复运行,6KV22段母线电压显示正常,所有报警消除。投入6KV22段母线所带负荷的低电压保护。
04:10投入6KV22段快切装置,6KV21段启动快切装置由备用进线开关切换至工作电源进线开关。
04:43更换输煤6KV02段PT一次保险,送电后电压恢复正常(6.07KV)。
5暴露问题
5.1灰场变跳闸后,集控光字牌(DCS有灰场变跳闸报警光字)、辅控DCS未发任何信号、报警,只有辅控DCS画面显示开关状态为“分闸”,经查发现集控光字牌由于缺少灰场变开关分合闸状态信号导致信号未到DCS。
5.22号机6KV母线电压为零后未发出任何报警信号,只有6KV母线电压显示为0,检查发现DCS光字报警“6KV母线PT故障”中缺少“6KV22段母线PT报警内容”,不利于运行人员发现故障。
5.2.3灰场变开关下属负荷多为室外变压器,易受环境变化影响,尤其夏季受雷电危害性大,作好防雷检查。
6防范措施
6.1督促热控专业在集控DCS光字报警“6KV母线PT故障”中增加6KV22段母线PT故障报警内容。
6.2由于集控DCS与辅控DCS不通讯,将集控DCS报警光字牌“灰场变”移至辅控DCS中,使得灰场变开关跳闸后发出报警,同时将类似的“01除灰变、02除灰变”报警光字牌都增加至控制DCS报警中。
6.3由于灰场变所带负荷较杂,容易出现故障,全面检查灰场变开关所带负荷,排除接地可能,保证设备可靠运行。
6.4加强值班人员技术培训,提高值班人员的故障判断及故障处理水平,在发生故障时可准确判断故障并针对性进行处理。
7结束语
上面针对一期典型的6KV母线PT一次保险熔断事故分析了事故原因,屡了判断故障的思路及处理的方法,在日后的运行当中如出现类似故障可参照此文进行相关处理,但遇有恰发生PT谐振故障时,应远离故障PT,不可盲目操作,待将故障设备隔离后方可进行处理,防止对人身造成伤害。
参考文献:
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[2]张玲,电压互感器铁磁谐振过电压及防止.电力自动化设备,2000年第三期
[3]贾绪军,电压互感器熔断器熔断原因及分析,酒钢科技,2005年第三期