国网浙江省电力公司台州供电公司318000
摘要:本文介绍某110kV变电发生两点直流接地对继电保护装置的影响,分析了造成直流两点接地继电保护装置误动的原因,从而提出变电站直流接地保护误动作防范措施。
关键词:直流接地;继电保护;误动;防范措施
中图分类号:TM77
1、故障前运行方式
110千伏某变电站故障前运行方式:#1主变三侧开关运行,#2主变三侧开关运行;110千伏渚健1850开关运行、110千伏母分开关运行、110千伏健亚1889开关运行、110千伏渚跳1885开关运行;35千伏母分开关运行、10千伏母分开关运行,三侧均并列运行。
2、故障概述
1、监控后台情况信息:2017年6月16日00时24分21秒,#1主变有载重瓦斯动作,24分23秒,#1主变35千伏开关TWJ合位(跳闸);24分24秒,#1主变10千伏开关TWJ合位(跳闸)、24分25秒#1主变110千伏开关侧开关分(跳闸)。
2、保测装置信息:110千伏某变电站#1主变CSR22B的本体保护(非电量)装置显示“调压瓦斯”(有载重瓦斯)动作灯亮。
3、直流屏绝缘监测装置信息:110千伏某变电站直流系统GZDW33-40/110智能系统显示“馈线屏1绝缘继电器告警”,报出直流正接地信号。
3、事故经过
6月13日04时11分,某变电站直流绝缘降低,发生直流正接。
6月14日07时06分,某变电站直流绝缘恢复。
6月16日00时02分,某变电站再次直流绝缘降低,发生第一点直流正接地。
6月16日00时24分,某变电站发生第二点直流接地,同时,#1主变非电量“调压瓦斯”(有载重瓦斯)动作,跳开主变三侧开关。
4、故障原因分析
1、第一点接地:由于三门健跳镇连续下雨,6月13日04时11分,某变电站直流绝缘降低,发生直流正接地,6月14日07时06分,某变电站直流绝缘自动恢复。6月16日00时02分,某变电站#2主变本体电缆的“有载瓦斯油位信号”接点的公共端绝缘降低,发生第一点直流正接地,如图1所示,导致直流正极电源为+0.5V(金属性接地),负极电源电压-110V。
2、第二点接地:2017年6月15日00时24分22秒,某变电站#1主变端子箱至#1保护屏控制电缆1B103的“有载重瓦斯跳闸”芯线(05标号、03芯)绝缘降低,发生第二点接地,如图1所示。二次人员用兆欧表250V档对电缆芯进行绝缘侧试,对地绝缘为0欧姆,同时测得剩余7根电缆芯的绝缘分别为1.2MΩ-48MΩ之间。
3、直流两点接地形成跳闸回路:在发生直流第一点接地,保护不会发生误动,绝缘监测装置告警,当发生第二点接地时,接地点如图1所示,那么两接地点之间形成电气回路,相当于短接了调压重瓦斯动作接点,造成#1主变调压重瓦斯保护动作,瞬时跳开主变三侧开关。
5、防范措施
110千伏某变电站#1主变调压重瓦斯误动的原因,是由于该地区连续雨天,先后发生“#2主变非电量信号回路”与“#1主变调压重瓦斯动作接点”两点直流接地造成。结合本次事故,应采取防范措施,建议如下:
1、加强监控后台对直流系统监控,完善直流接地故障应急抢修机制。对“直流系统接地”瞬时性的报警信号,引起足够重视,防止此类情况的发生。
图1接地情况示意图
2、组织人员对台州公司管辖变电站的直流绝缘监测系统进行巡视,确保监侧、报警、通讯等功能完好,对目前各变电站存在直流绝缘降低缺陷进行梳理分析,制定相应的消缺流程。
3、加强新建变电站竣工交接验收工作,全面检查工程设计、设备采购、施工、调试、投产等重要环节,特别是电缆质量,户外设备的抗洪防台措施。目前,由于主变油位计发信二次电缆安装为露天倾斜敷设,会受雨水影响,据了解,全省由于油位信号回路绝缘不良,接点损坏误发信等现象频发。根据国家电网科技部印发的《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》5.3.2.1非电量开关量输入规定:调压油位高/低(可选)不是必选,公司设计部门可以在设计阶段可按实际情况配置。
4、通过本次事故实际情况,各专业部门结合自身情况,制定培训项目,将这起事故发生的前因后果作为一次培训内容,在全员中进行一次深入学习,做到举一反三,切实提高专业人员业务水平,提升人才队伍整体素质。
参考文献
[1]李宏任.《实用继电保护》[M].北京:机械电力出版社,2002.
[2]裘愉涛.《继电保护运维教材》[M].北京:电力出版社,2011.
作者简介:
吴坚:男,高级工程师、高级技师、本科,研究方向:电力系统保护与控制,E-mail:xxxh13@163.com;
陈月平:男,工程师、本科,研究方向:电力系统保护与控制;
常俊晓:男,助理工程师、硕士,研究方向:电力系统保护与控制;
郑小远:男,工程师、技师、本科,研究方向:电力系统保护与控制。